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烘干攪拌輸送新聞動(dòng)態(tài)

 

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RSP型預(yù)分解窯系統(tǒng)的改造

發(fā)布時(shí)間:2013-04-01 08:44    來(lái)源:未知

    Ø2. 8m/2. 4m×40m RSP -4型預(yù)分解窯生產(chǎn)線于1979年建成,屬于第一代RSP型試驗(yàn)窯,設(shè)計(jì)能力300t/d。自投產(chǎn)以來(lái),通過(guò)小改小革,回轉(zhuǎn)窯烘干機(jī)達(dá)到了設(shè)計(jì)能力,但存在能耗高、入窯分解率低及產(chǎn)質(zhì)量不穩(wěn)定等問(wèn)題。為此,于2001年3月對(duì)回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)進(jìn)行了改造,使窯生產(chǎn)能力提高到500t/d以上。
1、存在的問(wèn)題
    1)分解爐爐體容積小,物料在MC室停留時(shí)間短,煤粉在爐內(nèi)不能完全燃燒,常出現(xiàn)分解爐和C4筒溫度倒掛現(xiàn)象,造成預(yù)熱器超溫,C3經(jīng)常堵塞,物料分解率只有40%左右。
    2)“V”型三次風(fēng)管阻力太大,一般為1.0~1.1kPa,積料嚴(yán)重,每隔半年需停窯清理1次。
    3)預(yù)熱器水平管道處易積灰,系統(tǒng)阻力大,分離及熱交換效率低,C.筒出口溫度高,能耗高。
    4)預(yù)熱器的人孔門、翻板閥及預(yù)熱器內(nèi)筒等損壞嚴(yán)重,漏風(fēng)大,效率低,制約窯產(chǎn)量的提高。
    5)C3下料管因設(shè)計(jì)空間狹小,長(zhǎng)度只有1.7m。翻板閥不靈活,經(jīng)常堵料。
    6)窯頭罩偏小,從篦冷機(jī)上來(lái)的二次風(fēng)風(fēng)速高,窯頭飛砂大,密封不易處理,同時(shí)二次風(fēng)影響噴煤管的火焰形狀。
    7)篦冷機(jī)為2. 2m×12. 6m水平推動(dòng)式,設(shè)計(jì)能力為27t/h,因其結(jié)構(gòu)及風(fēng)室設(shè)計(jì)不合理,冷卻效果不佳,在窯臺(tái)時(shí)產(chǎn)量為12. 5t/h情況下,常出現(xiàn)“紅河”現(xiàn)象。
    8)篦冷機(jī)排風(fēng)機(jī)能力不足,窯頭正壓大,飛砂多,操作環(huán)境惡劣。
    9)煤粉輸送系統(tǒng)幾經(jīng)改造,仍不能保證窯頭和分解爐穩(wěn)定供煤,送煤不暢,煤量不穩(wěn)。
    10)早期配套的熱工儀表,靈敏度低,誤差大,對(duì)操作工易造成誤導(dǎo),工藝參數(shù)調(diào)節(jié)滯后,影響窯的正常操作。
    由于以上問(wèn)題的存在,致使窯的煤耗、電耗偏高,預(yù)熱器堵塞、塌料現(xiàn)象嚴(yán)重,窯的產(chǎn)質(zhì)量不穩(wěn)定。2000年9~12月生產(chǎn)情況見(jiàn)表1。盒式撒料器不僅使用壽命長(zhǎng),而且調(diào)節(jié)靈活,拆裝方便,并能充分分散物料,減少股料及塌料現(xiàn)象。
    5)對(duì)C4旋風(fēng)筒采用4芯渦殼大斜頂技術(shù)進(jìn)行改造,增加了旋風(fēng)筒的分離效率,旋風(fēng)筒阻力降低0. 2kPa,同時(shí)取消了內(nèi)筒,減少了正常的維修資金投入。C4旋風(fēng)筒結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。
    6)原C3及C4筒的導(dǎo)流板用Cr26N120Si2耐熱鋼板制作,因?qū)Я靼彘L(zhǎng)期處于高溫腐蝕氣體中,逐步變形腐蝕,一般壽命為1年。現(xiàn)采用耐火澆注料澆注導(dǎo)流板,使用半年后,損蝕非常小,預(yù)計(jì)可用2~3年,并且造價(jià)不到1萬(wàn)元,僅為耐熱鋼的1半。
    7)窯頭罩?jǐn)U大,降低二次風(fēng)風(fēng)速。
    8)將篦冷機(jī)的風(fēng)室由1個(gè)分成3個(gè),并在入料端采用充氣篦板,增強(qiáng)冷卻效果。改造后,當(dāng)熟料生產(chǎn)能力提高到30t/h,出篦冷機(jī)熟料溫度為70。C,二次風(fēng)溫(1000 +50)℃,三次風(fēng)溫750~ 8000C,較技改前有較大提高,保證窯的優(yōu)化操作。烘干機(jī)旋風(fēng)筒結(jié)構(gòu)
    9)篦冷機(jī)排風(fēng)機(jī)改為Y4 - 73 -11№14D離心風(fēng)機(jī),流量87 353m3/h,比改造前增加40 000m3/h。
    10)煤粉倉(cāng)內(nèi)設(shè)高分子材料板,改善煤粉的流動(dòng)性,消除結(jié)壁現(xiàn)象。
    11)更新窯頭及分解爐喂煤雙管螺旋喂料機(jī),并將其采取向上傾斜50的布置,同時(shí)在雙管螺旋喂料機(jī)下增設(shè)旋轉(zhuǎn)給料機(jī),增強(qiáng)鎖風(fēng)及穩(wěn)煤效果。
    12)采用新型數(shù)字儀表,儀表的溫度顯示選用現(xiàn)場(chǎng)式溫度變送器,壓力顯示選用電容式壓力變送器。
    13)供料系統(tǒng)新上微機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié),穩(wěn)定分解爐與C4筒的溫度。
3、技改后的效果
    此次工藝技改由山東水泥集團(tuán)設(shè)計(jì)院作主體設(shè)計(jì),我公司作相應(yīng)的配套設(shè)計(jì)。從拆除框架到預(yù)熱器的安裝,僅用2個(gè)月的時(shí)間,于2001年5月1日點(diǎn)火開窯,實(shí)現(xiàn)了當(dāng)月達(dá)產(chǎn),3個(gè)月達(dá)標(biāo)。其中5月28~ 31日4d累計(jì)生產(chǎn)熟料2 139t,平均日產(chǎn)熟料535t,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量23t/h,熟料熱耗4 368kj/kg,其余各項(xiàng)指標(biāo)也達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。技改前后有關(guān)參數(shù)見(jiàn)表2和表3。
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