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29MW燃煤鏈條爐排鍋爐配套型煤機(jī)的開發(fā)與應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2013-07-01 08:03 來源:未知
1、概述
中原油田局基地北區(qū)現(xiàn)有兩臺(tái)29MW鏈條燃煤熱水鍋爐和兩臺(tái)29MW循環(huán)流化床鍋爐,擔(dān)負(fù)著局基地北區(qū)近180萬平方米的采暖任務(wù)。兩臺(tái)29MW鏈條鍋爐自投產(chǎn)以來,一直燃用鶴壁貧煤,鍋爐熱效率及出力都較低。鶴壁貧煤的特點(diǎn)是:煤質(zhì)揮發(fā)分含量低,僅12%~16%,粉末含量高,粒徑(∮<6mm的末煤占70%左右,含碳量高,結(jié)焦性能差。這種煤在層燃爐上應(yīng)用有以下主要特點(diǎn):一是煤層薄厚不均,通風(fēng)不良,鍋爐的燃燒工況極不穩(wěn)定,調(diào)節(jié)也相當(dāng)困難,爐渣含碳量較高,不完全燃燒損失較大,爐排漏煤量大;二是細(xì)粉末煤極容易形成飄塵,增大了鍋爐原始排煙濃度,加重了除塵設(shè)備的負(fù)荷;三是鍋爐出力水平低,熱效率低。
針對(duì)這一狀況,我們擬對(duì)兩臺(tái)29MW鏈條爐排鍋爐配套型煤機(jī),經(jīng)過赴杭州、無錫、上海、山西等地考察,目前國(guó)內(nèi)尚無20t/h以上鍋爐使用的大型型煤機(jī),為此,通過詳細(xì)分析論證我們決定與青島華隆機(jī)械廠合作,共同研制開發(fā)大型型煤機(jī),并提供試驗(yàn)場(chǎng)地。通過理論論證、設(shè)計(jì)與多次試驗(yàn)、改進(jìn),第一臺(tái)大型型煤機(jī)于2000年試制成功,經(jīng)過一個(gè)采暖期的運(yùn)行,效果良好,提高了鍋爐出力和熱效率,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)大中型層燃鍋爐采用型煤潔凈燃燒技術(shù)的空白,具有廣泛推廣應(yīng)用價(jià)值。
2、大型型煤機(jī)技術(shù)攻關(guān)及研制過程
29MW燃煤鏈條熱水鍋爐配套型煤機(jī)由料倉(cāng)、給煤葉輪控制機(jī)、篩板、主機(jī)、爐前護(hù)板及電機(jī)、機(jī)座等組成。其中主機(jī)是由兩根(b325的實(shí)心軋輥組成,上面布置了許多橢圓型的小坑,一主一從,通過其相對(duì)運(yùn)動(dòng)而將煤末壓成約13 x25mm的橢圓型煤球,型煤機(jī)的主要受力部件為相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)的一對(duì)軋輥,原煤成型的好壞完全由一對(duì)受力軋輥的軋碾力及其本身的變形量決定,而在型煤機(jī)的工作過程中,軋輥構(gòu)件長(zhǎng)期受到隨時(shí)間作周期性變化的載荷作用,這些構(gòu)件的應(yīng)力也就隨時(shí)間作周期性變化,富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
針對(duì)上述情況,對(duì)軋輥的要求是:原煤成型軋輥在滿足原煤成型的力下變形量盡可能小;軋輥支撐軸端長(zhǎng)期交變應(yīng)力作用下最大工作應(yīng)力應(yīng)在該材料的持久極限內(nèi)6ro軋輥只有同時(shí)滿足以上兩個(gè)條件,才能保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的工作狀態(tài),才能應(yīng)用于生產(chǎn)過程中。為此我們首先對(duì)型煤機(jī)的關(guān)鍵部件做了詳細(xì)的考察、分析和計(jì)算,按照國(guó)內(nèi)現(xiàn)有與10t/h鍋爐配套型煤機(jī)的思路對(duì)與29MW鍋爐配套的型煤機(jī)進(jìn)行了對(duì)比研究。
國(guó)內(nèi)型煤機(jī)多年來一直沒有突破與lOt/h鍋爐配套的規(guī)模,其原因主要有兩條,一是10t/h型煤機(jī)軋輥的長(zhǎng)度為2700mm,直徑為200mm,而29MW鍋爐的爐排寬度為4160mm,按照相似理論,29MW鍋爐配套的型煤機(jī)的軋輥直徑d由下面公式可以導(dǎo)出:
即大型型煤機(jī)的軋輥直徑為d-307mm,而軋輥支承軸的尺寸也必須相應(yīng)擴(kuò)大。如此龐大的設(shè)備有兩大缺點(diǎn)使用戶難以接受:一是設(shè)備過于龐大,加工難度大,成本太高;二是現(xiàn)有29MW鏈條鍋爐爐前位置狹窄,安裝困難很大。為此,我們?cè)O(shè)計(jì)了三種方案,經(jīng)過對(duì)比分析論證,決定采用如下方案:將軋輥分成兩段,中間加支撐點(diǎn),該方案既解決了軋輥直徑過大,爐前安裝尺寸不夠,軋輥過長(zhǎng),加工難度大,成本高的問題,但這種結(jié)構(gòu)存在中間支撐點(diǎn)對(duì)應(yīng)部位爐排上無煤的問題,我們?cè)谥吸c(diǎn)上部增設(shè)了一個(gè)給煤通道,將原煤直接進(jìn)入爐排,解決了上述問題。
3、大型型煤機(jī)的結(jié)構(gòu)原理及技術(shù)要領(lǐng)型煤機(jī)的結(jié)構(gòu)原理如圖2所示。
料倉(cāng)是鍋爐煤倉(cāng)與型煤機(jī)連接部分,將原煤導(dǎo)入型煤機(jī)。給煤葉輪控制機(jī)由電機(jī)及減速箱轉(zhuǎn)動(dòng),上部為給煤擋板,下部是防止漏煤、積煤的弧形板,主體是一個(gè)(b325x10的鋼管,縱向均布12道高80mm,厚10mm的鋼板,組成一個(gè)葉輪式圓筒(也叫撥煤輥筒),煤經(jīng)給煤控制機(jī)下來后,直接落在篩網(wǎng)板上,粒徑∮≥15mm的煤順著篩網(wǎng)板溜到爐排上,粒徑(b<15mm的煤直接落到導(dǎo)煤板溜到主機(jī)的兩個(gè)軋輥中間,主機(jī)由兩根(b325的實(shí)心軋輥組成,通過主機(jī)的相對(duì)運(yùn)動(dòng),將粉末煤軋成規(guī)格為13x25mm的橢圓型煤球(型煤).然后隨著軋輥的旋轉(zhuǎn),型煤均勻地落在行進(jìn)的爐排上。由于該型煤機(jī)比較龐大,軋輥采用左右兩節(jié)組成分別驅(qū)動(dòng),中間設(shè)有約200mm寬的支撐點(diǎn),采用滾動(dòng)軸承支撐,為避免中間斷煤,此處專門設(shè)有一個(gè)溜煤道,其傾角為50°,承接來自導(dǎo)煤板的煤,然后直接落到爐排上。
4、使用效果
通過一個(gè)采暖期使用情況來看,該設(shè)備具有顯著的效果:①型煤機(jī)的成型效果非常好,成型率高達(dá)95%以上;②鍋爐的燃燒工況有了極大改善,也很容易調(diào)節(jié),燃燒工況穩(wěn)定;③鍋爐的出力可以達(dá)到110%,比未裝型煤機(jī)前提高約20%,從而增大了供熱能力;④鍋爐熱效率由74%提高到80.7%,煙氣氧含量由12.8%下降到9.4%;⑤鍋爐爐膛溫度提高50℃~150℃,鍋爐尾部煙溫比未裝型煤機(jī)前提高了30℃~40℃,改善了鍋爐尾部受熱面的受熱狀況,在一定程度上改善了煙道和鍋爐尾部設(shè)備的工作環(huán)境條件;⑥環(huán)保效益相當(dāng)明顯,解決了鍋爐原始濃度高的問題,鍋爐出口排煙濃度有了較明顯的降低,從沉淀池的撈灰量測(cè)定,安裝型煤機(jī)后的鍋爐排煙的煙塵含量比原來減少了50%~75%,不僅解決了粉塵含碳偏高等多年來沒有解決的難題,同時(shí)還大大降低了煙塵進(jìn)口粉塵濃度,為煙氣排放達(dá)標(biāo)創(chuàng)造有利條件,節(jié)省了除塵設(shè)備改造費(fèi)用。
5、結(jié)論
29MW燃煤鏈條鍋爐配套型煤機(jī)的研制應(yīng)用在國(guó)內(nèi)尚屬首創(chuàng),它在大型鏈條爐上的應(yīng)用徹底解決了中原油田大型鏈條爐燃用鶴壁貧煤存在的難題,使大型鍋爐燃用細(xì)粉末煤在運(yùn)行上有了重大突破,解決了多年來大型鏈條鍋爐沒有配套型煤機(jī)的難題,并為供熱節(jié)能和環(huán)保達(dá)標(biāo)開拓了一個(gè)嶄新的途徑。
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