
顆粒機(jī)配件新聞動(dòng)態(tài)

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采用棒磨作為水泥預(yù)粉磨的試驗(yàn)研究
發(fā)布時(shí)間:2013-07-10 09:01 來源:未知
60年代成功開發(fā)了濕法棒球磨,近些年來一些水泥廠將其用于干法粉磨,取得了很好的效果。我們于1997年在河南某廠將棒磨作為水泥預(yù)粉磨設(shè)備,并與球磨機(jī)組成半終粉磨系統(tǒng),通過近一年來運(yùn)行,在生產(chǎn)中取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。
1、原破碎系統(tǒng)簡(jiǎn)介
該廠原有熟料破碎系統(tǒng)為:出窯熟料經(jīng)一級(jí)PEX250/1000細(xì)顎破碎機(jī)入熟料庫,配料后混合料經(jīng)二級(jí)破碎-1500立式反擊破碎機(jī)加回轉(zhuǎn)篩的閉路篩分系統(tǒng),富通新能源銷售球磨機(jī)、雷蒙磨粉機(jī)等磨機(jī)機(jī)械設(shè)備。
2、存在的問題
由表1可見,大于5mm的顆粒含量占了37%左右,使球磨機(jī)負(fù)荷太重,影響產(chǎn)量,增加了能耗。同時(shí),該廠擴(kuò)建3號(hào)窯,原系統(tǒng)不能滿足需要。此外,原系統(tǒng)除鐵困難,一旦金屬塊進(jìn)入破碎腔后,易打壞反擊板和錘頭,降低錘頭使用壽命,并產(chǎn)生非常大的震動(dòng)和噪音。因此,選擇采用工藝簡(jiǎn)單、運(yùn)行可靠的棒磨為預(yù)粉磨系統(tǒng)。
3、改造方案
3.1 設(shè)備改造
該廠采用一臺(tái)閑置的風(fēng)掃磨進(jìn)行改造。主要改造風(fēng)掃磨內(nèi)部結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)速和增加卸料篦板等。改造前后有關(guān)參數(shù)見表2。
3.2 流程改造
拆除原二破系統(tǒng),采用棒磨作為預(yù)粉磨設(shè)備,并且和球磨一起組成半終粉磨系統(tǒng)。棒磨易產(chǎn)生亂棒現(xiàn)象,該廠采用庫底配料,電子皮帶秤控制喂料量,保證喂料均勻,以避免發(fā)生亂棒現(xiàn)象。工藝流程如圖1所示。結(jié)果發(fā)現(xiàn),增加棒磨后,入球磨物料粒度分布發(fā)生巨大變化,詳見表3。
3.2.1 調(diào)整球磨機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)
采用棒磨作預(yù)粉磨后入球磨物料大于5mm的顆粒含量從37%大幅下降到10. 91%,因此對(duì)球磨機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)作了相應(yīng)調(diào)整。首先,縮短一倉(cāng)長(zhǎng)度,將隔倉(cāng)板前移一塊襯板的長(zhǎng)度,一倉(cāng)長(zhǎng)度由原來的2. 75m縮短到2. 25m。其次,將隔倉(cāng)板篦縫間距由原來的10~12mm減小為6~8mm。
3.2.2 調(diào)整配球方案
入磨物料變細(xì),為提高球磨機(jī)粉磨效率,需減小球磨機(jī)一倉(cāng)平均球徑。將一倉(cāng)鋼球的級(jí)配由Ø90~Ø60mm調(diào)整為∮60~∮30mm,平均球徑由∮70. 3mm降為中48. 0mm。同時(shí)增加二倉(cāng)研磨體裝載量,使用棒磨前后球磨機(jī)配球方案見表4。
3.2.3 調(diào)整選粉機(jī)結(jié)構(gòu)
選粉設(shè)備是一臺(tái)中2. 5m的旋風(fēng)式選粉機(jī),為了充分發(fā)揮選粉機(jī)工作能力,使磨機(jī)與選粉機(jī)平衡,將小葉片長(zhǎng)度縮短0.1m(18片)。經(jīng)過調(diào)整后選粉效率由原來的58. 6%提高到68. 9%,循環(huán)負(fù)荷率由原來的175. 9%減小到122. 4%,因而提高了磨機(jī)產(chǎn)量。
4 使用效果
棒磨從1997年11月份投入運(yùn)行,入磨粒度控制為不大于60mm,多數(shù)為25~ 60mm。棒徑選擇Ø80~ Ø65mm 4種,開始裝載量為7.15t,結(jié)果產(chǎn)量比計(jì)算值高,達(dá)30t/h左右,但磨機(jī)振動(dòng)較大,襯板螺絲易松動(dòng),出磨粒度偏大。因此,我們改用Ø75~Ø60mm 4種棒,磨機(jī)情況正常,產(chǎn)量降到25t/h左右,出磨細(xì)度較合適。當(dāng)鋼棒裝載量增至14. 3t時(shí),棒磨產(chǎn)量為50t/h。此時(shí)棒磨電機(jī)實(shí)際消耗功率為220kW,棒磨選粉機(jī)產(chǎn)量8t/h(細(xì)度5%)。∮2. 2m×6. 5m -級(jí)閉路球磨機(jī)產(chǎn)量達(dá)21t/h,若繼續(xù)增加棒磨產(chǎn)量,系統(tǒng)失去平衡,生產(chǎn)實(shí)踐表明,采用棒磨作為預(yù)粉磨取得了三個(gè)較為明顯的效果。
第一,改造后入球磨粒度更加均勻,棒磨出磨和經(jīng)選粉機(jī)后入球磨機(jī)粒徑分布見表5。由表可見,2mm以下的占90%以上,最大粒徑不超過5mm,其中有30%左右是通過0.080mm萬孔篩的成品。
弟一,改造后產(chǎn)量有所提高,使用棒磨后水泥磨系統(tǒng)產(chǎn)量由原來的32t/h提高到現(xiàn)在50t/h,產(chǎn)量提高了18t/h,而系統(tǒng)裝機(jī)容量只增加140kW,見表6。
第三,改造前后產(chǎn)品性能無明顯變化,水泥細(xì)略有降低。改造前后水泥的性能見表7。
5、結(jié)束語
1)棒磨作為預(yù)粉磨設(shè)備有很多優(yōu)點(diǎn):產(chǎn)量高:物料在磨內(nèi)停留時(shí)間短,不會(huì)出現(xiàn)“飽磨”現(xiàn)象;棒磨工藝簡(jiǎn)單,管理方便;由于出磨粒度均勻,使球磨配球易解決;鋼棒磨損較鋼球小,材質(zhì)易解決(用45號(hào)圓鋼棒就能滿足需求)。
2)棒磨使用中容易出現(xiàn)的問題是亂棒,其主要影響因素為喂料量的穩(wěn)定控制與入磨粒度。研究表明,棒磨入磨粒度較球磨機(jī)大,以≤60mm為宜。
3)從生產(chǎn)實(shí)際來看,若選用半終粉磨系統(tǒng),選粉機(jī)規(guī)格不宜太小,以旋風(fēng)式選粉機(jī)為宜。此外,球磨機(jī)也應(yīng)進(jìn)行一些調(diào)整,要避免磨頭進(jìn)料口漏料。一倉(cāng)平均球徑不宜太大,以40mm左右為好。
4)采用棒磨作預(yù)粉磨,水泥性能無明顯變化。
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