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烘干攪拌輸送新聞動態(tài)

 

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HJ復(fù)合型軟巖支護技術(shù)在冷泉礦的應(yīng)用

發(fā)布時間:2013-09-04 08:05    來源:未知

1、工程概況
    冷泉礦上倉輸送機斜巷是該礦主井煤倉的運輸要道,設(shè)計服務(wù)年限長達60年,凈斷面為3.6m(寬)×3m(高),斜長266.7m,傾角15034'20",起坡點相對標(biāo)高為- 730m,終坡點相對標(biāo)高為- 660m。
    該斜巷自1998-06-07從南大巷的聯(lián)絡(luò)平巷向上掘進,至10月15日施工到斜長154.7m位置。其中自起坡點至5.4m段采用錨網(wǎng)噴支護,5.4~154.7m段采用原設(shè)計的錨網(wǎng)噴與U型鋼可縮性支架聯(lián)合支護。施工過程中發(fā)現(xiàn)圍巖較為松軟破碎,層理、節(jié)理發(fā)育,圍巖以不規(guī)則鋸齒狀掉塊方式破壞,整條巷道處于高應(yīng)力區(qū),支護困難。為此,鶴壁礦務(wù)局經(jīng)研究,決定同中國礦業(yè)大學(xué)合作,進行新型支護方案試驗;10月15日~11月11日采用新設(shè)計的錨網(wǎng)噴與帶底拱的礦用工字鋼支架聯(lián)合支護施工了40m,11月11日~12月18日采用新設(shè)計的帶混凝土底拱的錨網(wǎng)噴支護施工了72m,初步掌握了該斜巷軟巖支護特點,取得較好的技術(shù)經(jīng)濟效益。
2、地質(zhì)特征
    (1)巖性特征。上倉輸送機斜巷起坡153~176m段為灰黑色粉砂巖,176~ 223m段為紫斑泥巖,223~233m段為灰白色泥巖,233~ 253m段為灰黑色泥質(zhì)粉砂巖。
    (2)構(gòu)造特征。根據(jù)工程地質(zhì)特征分析,上倉輸送機斜巷起坡153~ 253m段圍巖主要有3組節(jié)理,即A組節(jié)理:走向320~ 3400,傾角70~ 800,屬NW向,近垂直;B組節(jié)理:走向220~2400,傾角70~800,屬SW向,近垂直;C組節(jié)理:走向20~ 300,傾角35~ 450,傾角較緩。A,B兩組為共軛節(jié)理,其主應(yīng)力近SN向;節(jié)理的延展性較好,貫穿于整個掘進斷面,每米約有20~30條,閉合性好,無充填,大大降低了巖體的強度。皮帶式輸送機    (3)礦物特征。上倉輸送機斜巷圍巖由砂巖和泥巖組成,泥巖占50%以上。根據(jù)全巖分析結(jié)果,泥巖的主要礦物成分為粘土、石英、赤鐵礦,以及少量的鈉長石和鉀長石,強度不低。根據(jù)粘土礦物X射線衍射分析試驗結(jié)果,粘土礦物的主要類型為高嶺石、伊蒙混層和伊利石等,高嶺石的含量較高(61%~84%),膨脹性的伊蒙混層含量不高(14%~32%),說明膨脹性不是影響巷道變形的主要因素。
3、r-u復(fù)合型軟巖的適宜支護技術(shù)
3.1軟巖變形力學(xué)機制
    根據(jù)試驗分析,鶴壁礦區(qū)冷泉礦上倉輸送機斜巷試驗巷道的圍巖具有物化膨脹性和受節(jié)理影響的,在較高重力和工程偏應(yīng)力共同作用下的混合變形機制。根據(jù)工程軟巖劃分,屬高應(yīng)力(H)、節(jié)理化(J)復(fù)合型軟巖,即r-u復(fù)合型軟巖。
3.2支護對策
    將原設(shè)計即錨網(wǎng)噴與U型鋼可縮性支架聯(lián)合支護稱為方案1,新支護設(shè)計即錨網(wǎng)噴與帶底拱的礦用工字鋼拱形支架聯(lián)合支護稱為方案2,優(yōu)化支護設(shè)計即帶混凝土底拱的錨網(wǎng)噴支護稱為方案3。方案2、方案3的巷道支護分別見圖1和圖2,各方案支護參數(shù)見附表。
3.2.1方案1存在的主要問題
    方案1采用的是線性力學(xué)設(shè)計,存在以下主要問題:
    (1)縫管式錨桿抗拉拔能力太低,作為一次支護,根本不能抵抗巷道圍巖的急劇變形,其強度與圍巖變形不耦合。
    (2)可縮性U型鋼支架不能使巷道圍巖的變形能得到充分釋放,由于巷道變形在整個斷面是不均勻的,使得在斷面的某些部位發(fā)生應(yīng)力集中現(xiàn)象,其圍巖壓力直接作用在鋼架上,導(dǎo)致鋼架的局部位置發(fā)生彎曲變形,進而導(dǎo)致整個鋼架破壞。
    (3)U型鋼支架未帶底拱,支護未能成為1個封閉的結(jié)構(gòu)。
    經(jīng)試驗觀測,采用方案1支護兩個月后,U形鋼支架腿收斂位移量達400~1 000mm,高度方向收斂位移量達300~1100mm。巷道到目前為止仍未穩(wěn)定。
3.2.2方案2及其優(yōu)點
    方案2是根據(jù)r-u復(fù)合型軟巖變形力學(xué)機制,采用軟巖巷道非線性力學(xué)設(shè)計方法設(shè)計的,其主要優(yōu)點為:
    (1)采用高強度螺紋鋼樹脂錨桿和鋼筋網(wǎng)耦合支護技術(shù),錨、網(wǎng)強度和圍巖相耦合,使得巷道圍巖充分釋放變形能,保證圍巖受限制地變形。
    (2)采用復(fù)合型托盤技術(shù),避免了螺紋鋼
錨桿在絲扣處發(fā)生斷裂。
    (3)采用預(yù)留剛隙柔層技術(shù)和鋼架技術(shù)
的耦合,預(yù)留的剛隙柔層保證了巷道圍巖在
錨、網(wǎng)、噴支護下充分地變形;采用帶底拱的
11號礦用工字鋼支架,在底梁和直墻之間采
用消力接口技術(shù),以調(diào)整巷道圍巖工程偏應(yīng)
力所造成的支護體受到的圍巖壓力不均勻
性,使得巷道圍巖應(yīng)力均勻,避免了應(yīng)力集中。
    采用方案2施工的巷道目前無底鼓現(xiàn)象,巷道變形量很小,兩幫和頂?shù)滓平坎怀^100mm。
3.2.3方案3的優(yōu)化
    方案2架設(shè)的工字鋼支架主要起能量儲備作用,方案3優(yōu)化設(shè)計中取消了工字鋼支架。
    根據(jù)方案2的支護情況,方案3優(yōu)化設(shè)計中取消了錨索支護。
    采用優(yōu)化設(shè)計方案(方案3)施工的巷道目前無底鼓現(xiàn)象,巷道變形量很小,兩幫和頂?shù)装逡平坎怀^100mm。
3.3經(jīng)濟效益比較
3.3.1直接經(jīng)濟效益
    依據(jù)現(xiàn)行原煤炭部預(yù)算定額對上述3種方案的巷道單價進行了測算,結(jié)果如下:方案1每m單價為15 233元;方案2為12 349元,較方案1節(jié)約2 884元;方案3為8 000元,較方案1節(jié)約7 233元。方案2試驗段40m,較方案1節(jié)省11.536萬元;方案3試驗段72m,較方案1節(jié)省52.077 6萬元,兩項合計共節(jié)約投資63.613 6萬元。
3.3.2間接經(jīng)濟效益
    間接經(jīng)濟效益主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
    (1)降低了巷道返修率。采用新型錨網(wǎng)支護的112m巷道返修率為0。
    (2)提高了施工速度。采用方案1的實際單進為35m/月,采用方案2的實際單進為44m/月,采用方案3的實際單進為58m/月。
    (3)提高了施工的安全性。
    綜上所述,方案3技術(shù)可靠,經(jīng)濟合理,造價低,施工速度快。在目前情況下方案3最優(yōu),在圍巖更差的條件下可以考慮方案2。
4、對HJ復(fù)合型軟巖巷道支護的幾點體會
    (1)巷道施工必須進行光面爆破,軟巖揭露后應(yīng)盡快封閉,防止風(fēng)化。
    (2)必須保證樹脂錨桿的安裝質(zhì)量,安裝錨桿前要對巷道進行初噴。
    (3)要對巷道進行全斷面支護(封閉式支護),才能有效控制巷道變形。
    (4)底角錨桿(與地面呈450夾角)對防止底鼓很有效。
    cs)r-u復(fù)合型軟巖支護新技術(shù)先進,支護效果好,經(jīng)濟效益明顯,有很高的推廣價值。

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