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TBM-3#輸送機(jī)皮帶曲線運(yùn)行防跑偏方案及實(shí)施
發(fā)布時間:2013-09-26 09:01 來源:未知
在現(xiàn)代隧道施工中,TBM(全斷面隧道掘進(jìn)機(jī))作為一種先進(jìn)的施工設(shè)備,得到了越來越廣泛的應(yīng)用。TBM施工集掘進(jìn)、支護(hù)、出碴于一體,具有快速、優(yōu)質(zhì)、安全、經(jīng)濟(jì)等特點(diǎn)。鐵道部確定秦嶺隧道(I線)引進(jìn)兩臺∮8.8m的TBM(型號TB880E),采用TBM法施工,這在我國鐵路隧道修建史上屬首次。該機(jī)配備的3N膠帶輸送機(jī)在桃花鋪1號隧道進(jìn)口段運(yùn)行時,其防跑偏問題一度成為施工中的焦點(diǎn)。
一、TBM結(jié)構(gòu)組成及其施工簡介
TB880E型掘進(jìn)機(jī)由主機(jī)、連接橋和后配套系統(tǒng)三大部分組成。主機(jī)用于破巖、裝載、轉(zhuǎn)載;連接橋起主機(jī)和后配套的連接作用;后配套系統(tǒng)用于出碴、支護(hù)等。
出碴運(yùn)料系統(tǒng)是TBM型掘進(jìn)機(jī)的主要附屬機(jī)構(gòu)之一。包括1#、2#、3#膠帶輸送機(jī),1N輸送機(jī)安裝在主機(jī)機(jī)架內(nèi),長約22.5m,完成刀盤切削石碴的接收并轉(zhuǎn)載到2#輸送機(jī);2#輸送機(jī)安裝在連接橋主梁內(nèi),長約29,5m,接受1#輸送機(jī)輸送渣并轉(zhuǎn)載到3#輸送機(jī);3#膠帶輸送機(jī)安裝在后配套l一一15#車上,長約161m,接受2#輸送機(jī)的石碴,經(jīng)移動的卸碴機(jī)卸人停在后配套的礦車中,1#、2#、3#輸送機(jī)連續(xù)工作,完成TBM碳巖后石碴從掌子面到礦車的輸送任務(wù)。
二、桃花鋪l號隧道進(jìn)口設(shè)計(jì)與3.輸送機(jī)的矛盾
西安南京鐵路桃花鋪l號隧道全長7 234m.是全線重點(diǎn)控制工程,其進(jìn)口段755.32m位于R=1 000m的曲線上。而TBM的3’輸送機(jī)設(shè)計(jì)為直線運(yùn)行+且輸送機(jī)的支架均剛性地連接在TBM后配套的平臺車上,全長161m;當(dāng)TBM后配套系統(tǒng)位于曲線段時,若3N輸送機(jī)的膠帶拉直,則膠帶(帶寬1 200mm)中心線將偏離膠帶支承架中心線4 060mm,顯然3+輸送機(jī)和卸碴機(jī)已無法運(yùn)行,必須進(jìn)行改造。
三、施工現(xiàn)場提出的幾種解決方案
1.舍棄3#輸送機(jī)用2#輸送機(jī)出渣
此方案是不用3#輸送機(jī)卸渣,將礦車由原來
的每十節(jié)在3#輸送機(jī)下部裝渣改為每兩節(jié)在2#輸送機(jī)下部裝渣,這種方法嚴(yán)重制約TBM的施工進(jìn)度,正常的作工序被打亂,無法在TBM掘進(jìn)的同時進(jìn)行仰拱塊的鋪設(shè)和噴砼作業(yè),且調(diào)車次數(shù)增多,給列車的編組造成不便,工作效率下降。
2.改造3#輸送機(jī),增加輸送機(jī)數(shù)量,實(shí)現(xiàn)接力出渣
此方案能滿足正常的出渣和TBM正常的施工工序。但投入較大,費(fèi)用約400萬元,在755.32m的曲線上如此巨大的投入顯然是不經(jīng)濟(jì)的。
3.采用國外專利產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)3#輸送機(jī)的出渣
采用美國朗艾道亞洲公司(LONG-AIRDOX)的專利產(chǎn)品——水平轉(zhuǎn)彎托輥,將原3。輸送機(jī)改造為水平彎曲帶式輸送機(jī)。這種托輥可使輸送機(jī)的彎曲半徑小至150m。但費(fèi)用約為100萬元。
4.采用國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)改造3-輸送機(jī)
以上方案被否定后,我們叉研究了TBM生產(chǎn)廠家WIRTH公司提出的方案,即加高膠帶輸送機(jī)內(nèi)側(cè)。經(jīng)過技術(shù)交底、現(xiàn)場勘察和3#輸送機(jī)曲線上受力分析后,確定了防跑偏的措施。
四、3#輸送機(jī)防跑偏措施的實(shí)施方案
1.基本原理
3#輸送機(jī)膠帶在曲線上運(yùn)行所受的力主要有驅(qū)動滾筒驅(qū)動時產(chǎn)生的張力、運(yùn)行段160m行程中與托滾產(chǎn)生的摩擦力(上部)、曲線上運(yùn)行所產(chǎn)生的離心力(很小可忽略不計(jì)),當(dāng)張力在曲線段所產(chǎn)生的分力和運(yùn)行段160m行程中托滾的摩擦力平衡時,膠帶不跑偏。因此,應(yīng)適當(dāng)抬高膠帶輸送機(jī)的內(nèi)側(cè)以增大膠帶運(yùn)行中與托滾的摩擦力,使得受力平衡。在分析各關(guān)鍵點(diǎn)的張力后,根據(jù)現(xiàn)場3’輸送機(jī)的布置就可依計(jì)算的最大抬升角決定各節(jié)平臺車上輸送機(jī)托架的墊高尺寸。
2.計(jì)算結(jié)果
空載,當(dāng)托輥和輸送帶之間的摩擦系數(shù)盧0.245時,不必抬高托輥架也可正常運(yùn)行。隨工作環(huán)境的不同,f在0.2—0.35之間變化,這里接f=0.23采取措施,此時,按最大張力計(jì)算托輥組的抬升角r=0,90內(nèi)側(cè)的最大抬高量為:
h=1 434(輸送機(jī)支架寬度)Xsin=21.5mm
至于底部回程膠帶在平托輥上的跑偏,由于該段的張力小,經(jīng)計(jì)算可不必加墊塊。
3,墊高方法
4.運(yùn)行時措施(1)適當(dāng)減小皮帶張緊力將有助于防跑偏; (2)減少皮帶與托滾處雜物及水分,以增大皮帶摩擦力。
方案實(shí)施后,3#輸送機(jī)在桃花鋪l號隧道進(jìn)口段755.32m的R=1000m曲線上運(yùn)行效果良好,滿足了TBM快速性、同時性、連續(xù)性的作業(yè)要求,曲線段進(jìn)入直線段過渡良好,未出現(xiàn)膠帶跑偏現(xiàn)象。實(shí)施方案的費(fèi)用僅為8900元,經(jīng)濟(jì)效益顯著,同時為TBM-3'輸送機(jī)在曲線上運(yùn)行積累了經(jīng)驗(yàn),對解決類似問題有借鑒價值。
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