
生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

富通新能源 > 動態(tài) > 生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài) > > 詳細(xì)
440t/h循環(huán)流化床鍋爐床溫偏高原因分析及對策
發(fā)布時間:2013-10-20 08:46 來源:未知
循環(huán)流化床鍋爐是近年來發(fā)展起來的先進(jìn)的潔凈燃燒技術(shù),具有NO。排放濃度低,燃燒過程中加石灰石直接脫硫,燃料適應(yīng)性廣、燃燒效率高、灰渣可以綜合利用、負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍大等優(yōu)點,在世界范圍內(nèi)得到了廣泛的應(yīng)用和發(fā)展。但在實際運(yùn)行中因床溫超出設(shè)計值,經(jīng)常出現(xiàn)鍋爐無法帶滿負(fù)荷的問題。
賈汪電廠4x135 MW機(jī)組技改工程2號機(jī)組所用鍋爐為哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的440 t/h高溫絕緣熱旋風(fēng)分離器、平衡通風(fēng)、回料閥給煤、循環(huán)流化床燃煤鍋爐,是目前江蘇省內(nèi)最大的循環(huán)流化床機(jī)組,型號為HG-440/13.7一LYM12,設(shè)計滿負(fù)荷時床層密相區(qū)溫度為890℃。
在滿負(fù)荷試運(yùn)期間,鍋爐床層密相區(qū)溫度偏高,在950℃左右。
1、床溫控制理論
循環(huán)流化床鍋爐穩(wěn)定燃燒及床溫控制的關(guān)鍵是合理的循環(huán)物料平衡、熱量平衡。其中,物料平衡是CFB鍋爐正常運(yùn)行的基礎(chǔ),只有合理的物料平衡,才能建立起合理的熱量平衡,使?fàn)t膛運(yùn)行中的換熱系數(shù)與設(shè)計中所取的值相當(dāng),控制床溫在設(shè)計范圍內(nèi)。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)、木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
物料的循料包括內(nèi)循環(huán)和外循環(huán),循環(huán)物料實質(zhì)上是一種熱載體,它將燃燒室密相區(qū)里的熱量帶到爐膛上部,使?fàn)t膛內(nèi)的溫度場分布均勻,并通過多種傳熱方式與水冷壁進(jìn)行換熱,因此只有提高內(nèi)、外循環(huán)物料量,提高爐膛中上部的物料濃度和傳熱系數(shù)(其傳熱系數(shù)約為煤粉爐的4~6倍),才能有效地控制床溫,進(jìn)一步調(diào)節(jié)鍋爐負(fù)荷。內(nèi)、外循環(huán)物料來源于煤、石灰石、啟動床料中的細(xì)顆粒及補(bǔ)充床料。
參與外循環(huán)的物料粒徑主要在100~ 250um以下,過大的顆粒沉積在密相區(qū),無法參與循環(huán),不能有效地將熱量傳遞出去。
石灰石的脫硫粒徑最佳范圍與外循環(huán)灰的主粒徑相近,內(nèi)、外循環(huán)物料來源主要取決于啟動床料和煤的粒度、成灰特性。
分離器效率對物料分布和燃燒效率起著關(guān)鍵作用。它是建立穩(wěn)定的物料外循環(huán)的關(guān)鍵。當(dāng)外循環(huán)物料量不足時,分離器的設(shè)計分離效率就無法保證,鍋爐物料的循環(huán)倍率相應(yīng)降低,進(jìn)入爐內(nèi)的外循環(huán)物料量偏少,造成密相區(qū)溫度高,而爐膛中上部物料濃度低,溫度低的情況。
可見,增加參與循環(huán)的物料份額和提高分離器分離效率是循環(huán)流化床鍋爐正常運(yùn)行的關(guān)鍵,同時也是控制床層密相區(qū)溫度在設(shè)計范圍的關(guān)鍵。
2、床溫偏高原因分析
主要從以下幾個方面來分析賈汪電廠技改工程2號爐床溫偏高的原因。
2.1啟動床料的選用
2號爐在啟動時由于可以方便地獲取1號爐(同型號CFB鍋爐)的爐渣,同時擔(dān)心使用砂子作床料可能產(chǎn)生的結(jié)焦問題,因此2號爐啟動床料采用經(jīng)過篩分的顆粒3 mm以下爐渣。但恰恰是由于采用1號爐爐渣,即使是經(jīng)過篩分,但大顆粒份額明顯較多,啟動物料粒徑的分布不理想,啟動床料中能參與物料外循環(huán)的顆粒不多,導(dǎo)致鍋爐啟動運(yùn)行過程中外循環(huán)倍率低。
在鍋爐啟動運(yùn)行過程中,滿足外循環(huán)粒徑要求的物料大部分不會隨爐渣排出,所以啟動床料的選擇是建立循環(huán)流化床鍋爐合理的內(nèi)、外物料循環(huán)的關(guān)鍵點之一。這一點在鍋爐沖管結(jié)束后,檢查反料腿立管發(fā)現(xiàn)料位僅為3m也得到了證明。
2.2原煤的特性
賈汪電廠地處徐州,鍋爐用煤主要為徐州地區(qū)產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)煙煤,設(shè)計和實用煤質(zhì)折算灰分分別為7.06g/MJ和14.07g/MJ。
大型循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行表明,當(dāng)折算灰分大于21 g/MJ時,CFB灰平衡比較容易實現(xiàn),當(dāng)折算灰分小于8.25 g/MJ時,CFB灰平衡比較困難,需要定期或連續(xù)補(bǔ)充固體物料。
實用煤質(zhì)折算灰分偏小,需要長時間和合適的工況才能積累足夠的循環(huán)物料,但往往難于控制,不能滿足生產(chǎn)需要。
哈爾濱鍋爐廠對入爐煤粒度的要求為:最大粒徑d—≤6 mm、dso≤1.8 mm及d<600um不大于20%。通過對破碎后的煤粒進(jìn)行篩分發(fā)現(xiàn),在現(xiàn)有調(diào)理手段下煤破碎過細(xì),200um以下的份額是設(shè)計值的2倍,過細(xì)的煤的粒徑,必然使得燃燒產(chǎn)物偏細(xì),分離器的分離效率降低,導(dǎo)致參加外循環(huán)的物料量下降。
2.3冷渣器的使用
2號爐采用的排渣系統(tǒng)為意大利進(jìn)口的風(fēng)冷鋼帶式冷渣器,爐渣由布置在前墻下部的兩個排渣口直接依次排放到運(yùn)動中的第一、二級冷渣器鋼制履帶上,經(jīng)過風(fēng)冷后排入渣庫。
該形式的冷渣器對排出的爐渣沒有選擇性,在排出大渣的同時,不可避免的將一部分細(xì)渣一起排出,減少了內(nèi)、外循環(huán)物料的總量。
現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),爐渣中最大的渣的直徑也只有20 mm左右,細(xì)渣占了很大一部分。
2.4床存量
2號爐在整套啟動前向爐膛中加入70t,厚度近1.1 m的床料。點火開始時平均床壓在10 kPa左右,但由于在開始投煤前要進(jìn)行各種試驗,又要控制床溫的變化速度,啟動時間較長,同時本臺鍋爐沒有設(shè)計專門的床料添加設(shè)備及加料口,因此機(jī)組啟動后物料被大量揚(yáng)稀而無法補(bǔ)充,致使到開始投煤時平均床壓下降到5 kPa左右,過低的物料水平,流化風(fēng)容易形成穿層,在本身蓄熱量少的情況下,循環(huán)物料量又少,熱量聚集在密相區(qū),床溫過高。
3、控制床溫的對策
理論研究表明分離器對爐灰的分離效率小于對砂子的分離效率。
根據(jù)以上情況及類似電廠的經(jīng)驗,建議電廠在控制鋼、鉀含量(Na20為1%~2%;K20為2%—3%)的情況下,使用砂子作為啟動床料,這樣不僅可以避免床料結(jié)焦的問題,又能較快形成正常的物料循環(huán)。
對于原煤的灰份少及冷渣器排渣無選擇性的問題,可以摻燒一些灰份較大的煤種,最好煤的折算灰分達(dá)到21g/MJ,同時排渣時采用少量連續(xù)排的方法,保證爐內(nèi)有一定的物料量。
同時,對于低灰份煤種,在啟動過程中添加一定的循環(huán)物料是必要的。這樣不僅能彌補(bǔ)由于CFB鍋爐啟動時間較長造成的床料減少、床壓下降,同時有利于增強(qiáng)的物料循環(huán)。
試運(yùn)期間向爐內(nèi)添加脫硫用石灰石,但石灰石的粒徑過細(xì)并易磨耗,實際效果不明顯。對此,提出在下次啟動前向一個煤倉內(nèi)加入一定量的床料,在啟動過程中通過一條給煤線向爐內(nèi)加入床料,使得平均床壓在投煤時維持在10kPa左右,以彌補(bǔ)床料損失。
特別需要說明的是,按以往理論和經(jīng)驗,控制床溫的主要手段為床溫高時加大一次風(fēng),否則減小一次風(fēng)。
但實際經(jīng)驗表明,運(yùn)行過程中不可盲目加大一次風(fēng)來降低床溫,一次風(fēng)的增加往往揚(yáng)稀大量物料,床壓下降很快,床溫下降反升。因此,要根據(jù)實際情況在控制床壓的情況下,視情況來增減一次風(fēng)。
4、實際運(yùn)行效果
在機(jī)組最近一次啟動中,按照上面的方法對鍋爐的物料進(jìn)行了補(bǔ)充,同時煤質(zhì)化驗表明原煤灰份上升到了30%以上,參與循環(huán)的物料量加大了,機(jī)組在滿負(fù)荷運(yùn)行時,密相區(qū)平均床溫保持在890℃附近,符合設(shè)計要求。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
5、建議
(1)鍋爐廠應(yīng)加強(qiáng)旋風(fēng)分離器的優(yōu)化設(shè)計,進(jìn)一步提高分離器效率,達(dá)到改善鍋爐運(yùn)行特性,更易控制床溫的目的。
(2)在鍋爐內(nèi)、外循環(huán)物料平衡難建立時,可通過提高爐膛負(fù)壓到500 Pa來加速平衡的建立。
(3)在鍋爐實際運(yùn)行過程中,應(yīng)避免一次風(fēng)量過大,優(yōu)化一、二次風(fēng)量配比,加快建立內(nèi)、外循環(huán)物料平衡。
(4)鍋爐廠應(yīng)認(rèn)真研究返料裝置的通流能力,優(yōu)化設(shè)計U閥直徑及風(fēng)帽小孔直徑,避免通流能力太大,導(dǎo)致立管料位太低,返料風(fēng)容易穿透料層,降低分離器效率。
(5)在鍋爐實際運(yùn)行過程,當(dāng)外循環(huán)未建立時,應(yīng)減小U閥松動風(fēng)量及輸送風(fēng)量,這樣能加快建立外循環(huán)物料平衡。
(6)在鍋爐施工過程,應(yīng)嚴(yán)格管理,保證返料系統(tǒng)的嚴(yán)密性:在烘爐后,應(yīng)將排濕孔嚴(yán)密封堵,確保不漏風(fēng),以保證政審的物料外循環(huán)。
日韩内射美女人妻一区二区三区|
韩国年轻的妈妈相亲高清视频|
阳茎进去女人阳道过程免费看|
国产,日韩,丝袜,欧美一区|
调教强迫 粗暴强J 高H NP|
97性潮久久久久久久久|
五月丁香激情片|
免费无限次永久看黄的APP|
国产欧美日韩小视频|
国产人成精品综合欧美成人|
香蕉伊人伊在线播放av|
欧美黄片,欧美小黄片|