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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

 

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450t/h CFB鍋爐存在的主要問題

發(fā)布時間:2013-10-20 08:48    來源:未知

    大唐保定熱電廠2臺由東方鍋爐(集團)股份有限公司引進美國F.W技術(shù)設計、制造的DG450]9.81-1型CFB鍋爐,自2003年11月、2004年4月相繼投產(chǎn)以來,設備整體運行基本正常,但作為國產(chǎn)首臺最大容量的CFB鍋爐,在設計、安裝和運行調(diào)節(jié)等方面,難免存在諸多欠缺和不足,制約了安全穩(wěn)定運行。
1、布風板漏渣是影響連續(xù)穩(wěn)定運行的突出問題
    燃燒室布風板設計采用T形定向風帽和三排T形風帽(靠前墻二排,后墻一排),運行中由于風帽向下漏渣,鍋爐連續(xù)運行一個月左右后,漏渣會將水冷風室、點火風道內(nèi)填滿而被迫停爐。
1.1漏渣造成的危害
    a.渣料在一次風的作用下,對水冷風室和點火風道內(nèi)耐火澆筑料產(chǎn)生強烈沖刷,導致耐火澆筑料的嚴重沖刷磨損,個別部位己露出保溫抓釘和受熱面管。加之渣料內(nèi)可燃物含量偏高,引起二次燃燒對澆筑料的烘烤,使保溫抓釘過熱損壞,造成點火風道、水冷風室的澆筑料大面積脫落,磨損了水冷風室內(nèi)的水冷壁埋管,威脅承壓部件的安全。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機、木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
    b.漏渣堆積到一定程度時,減少流化風通流面積,影響對風量和風壓的正常調(diào)節(jié),嚴重威脅床料的正常流化,導致調(diào)節(jié)和排渣困難,甚至加劇漏渣,形成惡性循環(huán),造成床壓高而被迫停爐。
    c.因床料流化不良或床壓高造成爐膛排渣難以控制,致使冷渣器堵塞、悶死或結(jié)焦而被迫停爐。
    d.渣料堆積到一定程度必須停爐清理,難以保證長期安全穩(wěn)定運行。由于流化床鍋爐蓄熱量大,渣溫較高,給清理工作帶來諸多不便,停爐冷卻一般需要2~3 d,人工清渣工作正常需要3~4d,如結(jié)焦嚴重,清渣時間會更長,因此,檢修時間遠大于煤粉爐,增加了電量損失。
1.2原因分析
    a.布風板上風帽的布置形式為:沿爐深方向布置有42排,其中靠近前墻布置了兩排T形?拷髩Σ贾昧1排T形風帽,其余部位均是定向風帽。試運時發(fā)現(xiàn),鍋爐在斷油后的運行過程中,水冷布風板整個板面上存在漏渣現(xiàn)象,而且在靠近前后墻部位漏渣較多。經(jīng)測試,水冷風室內(nèi)壓力分布較均勻,但各風帽出口流速不均勻(冷態(tài)實測各風帽出口流速參差不齊,定向風帽之間最大與最小流速之差在20 m/s左右,T形風帽與定向風帽間的流速差在30 m/s以上),從冷態(tài)運行和投油運行時布風板不漏渣,風室風壓低于設計值現(xiàn)象分析,布風板的漏渣不但與爐內(nèi)煤燃燒不均勻有關(guān),而且與布風板阻力較小也有關(guān)系。
    b.由于靠近前后墻部位漏渣較嚴重,可以斷定T形風帽存在嚴重漏渣,且流速較低的風帽由于所產(chǎn)生的“浮力”小于床料的重力,也存在漏渣現(xiàn)象。
    c.漏渣還與F.W技術(shù)設計風格所采用的T形風帽結(jié)構(gòu)有直接關(guān)系,如采用其它形式的風帽,即便是布風板阻力偏小,也能從風帽結(jié)構(gòu)上避免床料大量漏入水冷風室內(nèi)。
d.漏渣與運行的風量調(diào)整有一定的關(guān)系。運行過程中相同的運行時間內(nèi),漏渣量有多有少,說明與運行中的調(diào)整有一定關(guān)系。當然運行調(diào)整不能完全解決設計上的問題,但是可以維持適宜的流化風量和風壓,減少漏渣。
1.3采取的措施
    針對布風板漏渣問題,通過調(diào)試試驗及運行總結(jié)分析原因后采取了以下措施。
    a.將漏渣嚴重的T形風帽用可塑料砌筑堵死,增大布風板整體阻力,減少漏渣量。
    b.風帽下部加裝節(jié)流圈,通流直徑由24.5 mm縮為19 mm,以提高風帽阻力,減少漏渣。
    c.在沒有徹底的解決方案前,在點火風道下方設計加裝排渣口,進行定期排渣,以保障運行。
    d.根據(jù)運行的實際情況,將水冷風室內(nèi)和點火風道內(nèi)的耐火澆筑料更換為耐火耐磨澆筑料,以提高材料的耐磨性,保護受熱面管子。
    e.通過實施上述幾項措施,雖沒有完全解決漏渣問題,但有效緩解了漏渣的數(shù)量,避免了因渣料堆積引起的非計劃停運。
2、冷渣器結(jié)焦與堵塞
2.1原因分析
    投運初期,制約鍋爐穩(wěn)定運行的突出問題是布風板漏渣,經(jīng)采取措施后,雖未從根本上解決問題,但取得了明顯效果,現(xiàn)主要為冷渣器制約鍋爐連續(xù)穩(wěn)定運行。當冷渣器啟停、負荷調(diào)整、床壓過高、流化不良、燃煤雜質(zhì)多、粒徑大時,極易發(fā)生冷渣器結(jié)焦堵塞故障。另外,燃煤品質(zhì)直接影響到排渣系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,#8、#9爐按山西貧煤設計,灰分為31.7%,燃料破碎機及鍋爐排渣系統(tǒng)均按此煤質(zhì)選型配制。從運行情況看,燃煤品質(zhì)的好壞對冷渣器運行影響較大。當燃煤中含青石較多時,破碎機不能有效地將燃料中的石塊破碎成符合鍋爐燃煤要求的粒徑,大量粒徑較大的石塊進入冷渣器后發(fā)生堵塞,造成排渣不暢。同時,煤質(zhì)次時,使燃煤量加大,導致排渣量增加,冷渣器負載加大,致使運行不正常,危及鍋爐穩(wěn)定運行。由于破碎機不適應,致使磨損加劇,間隙加大,也造成大石塊進入爐內(nèi),形成惡性循環(huán)。
2.2改進措施
    a.完善排渣系統(tǒng),避免因排渣系統(tǒng)故障造成冷渣器頻繁啟停而引起堵塞。通過采用新型的高性能耐磨材料或在彎頭外弧側(cè)制做盒子,內(nèi)澆筑耐磨料,提高耐磨性,延長使用壽命。
    b.改進旋轉(zhuǎn)給料閥軸封結(jié)構(gòu),減少漏灰,加裝擋板,防止漏灰對軸承的磨損,提高可靠性。
    c.改變冷渣器進渣吹掃風的控制方式,提高運行操作的靈活性。底渣排渣口在長度方向上設有3組進渣吹掃風,并由一個總門控制,不利于排渣量的控制及調(diào)節(jié)。根據(jù)運行的實際情況,增設3個分門,對吹掃風分別實施控制,增加排渣調(diào)節(jié)的靈活性。
    d.冷渣器各室出渣口增加壓縮空氣吹掃風(在#8爐上實施)。冷渣器共分4個排渣室,堵塞大都發(fā)生在各室間的排渣口處,當排渣不暢或排渣量較大時,利用壓縮空氣提高吹掃動力,防止堵塞。
    e.調(diào)試運行時,因選擇室內(nèi)T形風帽流化不良,用耐磨料將其封死而形成一平臺。將平臺改為斜面,防止渣料不能流動,長期堆積引起結(jié)焦。
    f.結(jié)合檢修工作,對;9爐排渣口吹掃風噴嘴進行調(diào)整,改變角度及布置方式,并保障吹掃風門的嚴密性。通過#8、#9爐采用不同的吹掃方式進行對比,觀察效果。
    g.第1、2冷卻室加設掏渣孔,當發(fā)生堵塞時,在采取安全防護措施的前提下,可通過掏渣孔將渣塊、焦塊掏出,以保障冷渣器運行。
    h.加強上煤系統(tǒng)管理,及時調(diào)整燃煤粒徑,防止鐵器、雜物、大粒徑煤等進入爐內(nèi),堵塞排渣器。
    i.對冷渣器進一步改造治理,增加冷渣器專用流化風機,提高調(diào)控的靈活性。研究冷渣器進渣口、返風口加裝隔斷門的可行性,如條件具備,大修中予以實施,以便運行中將冷渣器隔絕消缺。
3、耐磨耐火材料及膨脹節(jié)內(nèi)護套損壞脫落
    水冷風室、點火風道、回料器、分離器、爐內(nèi)受熱面設有大量耐磨耐火材料,進料、排渣、回料等與爐本體相連部位設有大量金屬或非金屬膨脹節(jié)。爐底耐火澆筑料,分離器出口和循環(huán)物料出口處耐磨澆筑料在運行幾個月后,均出現(xiàn)大范圍的脫落,是保證鍋爐可靠運行的不確定因素。
3.1原因分析
    a.點火風道與水冷風室連接部位膨脹節(jié)損壞為設計原因造成。膨脹節(jié)導流套筒部位在設計上未考慮經(jīng)常受高溫的烘烤,沒有預留施工砌筑耐火耐磨澆筑料的位置,在鍋爐運行過程中,不銹鋼套筒由于受熱變形造成波紋內(nèi)填充的膨脹隔熱材料被風吹出,膨脹節(jié)被燒紅。
    b.冷渣器進料口膨脹節(jié)由于膨脹受力方向的原因,導致導流套筒組件和擋環(huán)組件之間的阻擋隔熱層材料溢出的不銹鋼彈性卡環(huán)被破壞,使隔熱材料被風吹出,膨脹節(jié)波紋管遭到破壞。
    c.回料器上膨脹節(jié)導流組件套筒由于焊接不當造成護板脫落,內(nèi)部填充的絕熱材料被高溫煙氣沖刷、掏空,導致波紋板過熱燒壞。
    d.設計采用的Y形抓釘在交點處焊接強度低,且抓釘布置偏少,整體結(jié)構(gòu)強度不足。膨脹縫的設計預留不合理,加之施工過程中有的部位搗打不實,被流化風夾帶物料鉆入空隙沖刷磨損,致使局部脫落;旋風分離器出口煙道頂部耐磨澆筑料大面積墜落,全部從銷釘?shù)暮附勇菽柑帞嗔阉洪_,主要原因就是銷釘密度太稀和銷釘?shù)慕Y(jié)構(gòu)設計問題,銷釘連接結(jié)構(gòu)強度不足以承受澆筑料的質(zhì)量及冷熱交變應力的作用,造成墜落。
3.2對策
    根據(jù)耐磨耐火材料、膨脹節(jié)存在的問題,從工藝結(jié)構(gòu)、施工方案及選材上進行了改進,對損壞的部位進行修復。
    a.提高抓釘?shù)拿芏,將Y形銷釘改為I形,敷設龜甲網(wǎng)連接,提高整體強度。
    b.采用不需進行烘烤的耐火耐磨搗打料,方便施工,同時解決了某些部位無法烘烤的問題,并節(jié)省大量烘爐費用。從目前運行情況看,效果良好。
    c.點火風道與水冷風室之間的膨脹節(jié)重新更換導流組件套筒,在不能砌筑耐磨耐火澆筑料的情況下,提高了套筒的材料耐溫等級;冷渣器返料管的卡環(huán)被牢固地焊在了不膨脹的一側(cè)套筒上;回料器上膨脹節(jié)流組件套筒采用連續(xù)焊接方式焊好,并加固套筒,在保證焊接質(zhì)量的同時,對易出現(xiàn)問題的膨脹縫部位增加一層防護,提高可靠性。
4、爐膛水冷壁漏風與循環(huán)物料磨損
    由于CFB鍋爐爐膛為正壓運行,當各角交接處、水冷壁管間鰭片接頭處焊接出現(xiàn)氣孔、砂眼、凹凸不平時,循環(huán)物料將對水冷壁管造成嚴重磨損。另外,CFB鍋爐工作機理是造成水冷壁磨損遠遠大于煤粉爐的主要原因。
    采取措施如下:加強對水冷壁的檢查,及時發(fā)現(xiàn)漏風點并予以消除;對易磨損的密相與稀相區(qū)的交接處噴涂耐磨料,提高管壁防磨性能;對凹凸不平部位打磨光滑,防止物料產(chǎn)生渦流或改變流動狀態(tài)磨損水冷壁管。
5、尾部受熱面及煙道積灰
    由于設計采用的聲波清灰器清灰效果較差,尾部受熱面積灰嚴重,導致排煙溫度高于設計值40℃,運行經(jīng)濟性下降。針對受熱面積灰嚴重的問題,準備利用大修機會,改造更換為吹灰效果較好的蒸汽吹灰器。
    運行中還發(fā)現(xiàn),鍋爐運行一段時間后,出現(xiàn)了引風機出力不足,即2臺引風機入口擋板開度己達100%,無調(diào)節(jié)余量,而電機運行電流距離額定值還有十幾安培。分析原因為,雖然引風機入口擋板開度己無調(diào)節(jié)余量,但引風機電流井不高,說明在引風機入口擋板前又有新的阻力產(chǎn)生。停爐檢查發(fā)現(xiàn),爐膛兩側(cè)出口到旋風分離器的水平煙道及尾部水平煙道內(nèi)積灰較多,加之受熱面上積灰,將煙道內(nèi)的阻力增大了,其作用相當于關(guān)小了引風機的入口擋板。對此,準備加設空氣吹掃風嘴,防止積灰影響煙氣流通面積,保障吸風機出力。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
6、其他問題
6.1過熱器兩側(cè)汽溫偏差
    由于集汽聯(lián)箱為單側(cè)出汽,易造成過熱器兩側(cè)汽溫偏差,致使高溫段過熱器管壁溫度有時超溫,需加強運行調(diào)整,防止超溫。
6.2床上油槍不能正常投入使用
    由于床上油槍的安裝位置在密相區(qū),離布風板僅有1.3 m,在燃燒過程中,大量的物料堵塞油槍,導致進退過程卡澀。雖然給油槍加裝了吹掃風,但效果仍不理想。另外,在實際運行中由于受沸騰物料的影響檢測不到火焰,也制約了油槍的正常投運。為充分發(fā)揮床上油槍穩(wěn)燃作用,需進一步進行調(diào)研工作,對其進行改進完善,盡快投入正常使用。
6.3一、二次風機風道振動及噪音超標
    一、二次風機運行中風道多次振裂,需進一步查找風道振動原因,消除振動。為降低噪音污染,風道還加裝了消音裝置。
7、結(jié)束語
    我國制造的首臺450 t/h CFB鍋爐運轉(zhuǎn)基本正常,主輔機整體運行穩(wěn)定,各項運行參數(shù)基本達到了設計值。
    目前,隨著環(huán)保意識的增強和國家對大氣污染物排放標準的要求日益嚴格,清潔煤燃燒技術(shù),尤其是循環(huán)流化床鍋爐燃燒技術(shù),越來越受到人們的重視。如何使循環(huán)流化床鍋爐能夠安全、穩(wěn)定、長期、經(jīng)濟地運行,是鍋爐工作者的重要課題之一,也是制約循環(huán)流化床鍋爐向大型化發(fā)展的一個主要因素。

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