
烘干攪拌輸送新聞動(dòng)態(tài)

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采用PLC技術(shù)實(shí)現(xiàn)煤礦井下膠帶輸送機(jī)自動(dòng)控制及軟啟動(dòng)
發(fā)布時(shí)間:2013-10-25 08:45 來(lái)源:未知
0、引言
隨著采掘技術(shù)的發(fā)展,煤礦井下膠帶輸送機(jī)的使用范圍大大增加,不但運(yùn)輸量大,而且運(yùn)輸距離長(zhǎng),其安全性、穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性十分重要,要求選用的控制系統(tǒng)應(yīng)功能強(qiáng)大、運(yùn)行穩(wěn)定、靈敏、可靠。
PLC可編程控制器,以其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、性能優(yōu)越、可靠性高、靈活通用、易于編程使用、維護(hù)方便等特點(diǎn),可保證整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
1、系統(tǒng)控制要求及工作原理
三河口礦業(yè)有限公司擬采用PLC控制膠帶輸送機(jī)。該輸送機(jī)系統(tǒng)運(yùn)輸量為420 t/h,運(yùn)行速度為205 m/s,配備兩臺(tái)660 V、160 kW電動(dòng)機(jī),兩臺(tái)功率140~320 kW調(diào)速型液力偶合器,運(yùn)輸距離為740 m。PLC控制系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下功能:
(1)與現(xiàn)用井下的各種保護(hù)兼容;
(2)可通過(guò)控制可調(diào)速型液力偶合器軟啟動(dòng)、軟制動(dòng)井下膠帶輸送機(jī);
(3)實(shí)時(shí)顯示各種運(yùn)行狀態(tài)參數(shù);
(4)實(shí)現(xiàn)故障自診斷,聲光報(bào)警;
(5)實(shí)現(xiàn)手動(dòng)一自動(dòng)任意切換;
(6)與前臺(tái)膠帶輸送機(jī)聯(lián)鎖。
控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。
根據(jù)控制功能、輸入/輸出點(diǎn)數(shù)要求選擇ST-200型PLC,它的輸入點(diǎn)為24個(gè),輸出點(diǎn)為16個(gè),同時(shí)需配備兩個(gè)8點(diǎn)數(shù)字量I/O輸入模塊2×8=16點(diǎn),一個(gè)四輸入模擬量擴(kuò)展模塊。
由于煤礦井下環(huán)境的特殊性以及現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)、傳感器、控制元件所用的信號(hào)容量,需要配備轉(zhuǎn)換與隔離電路:24路本安開關(guān)量信號(hào)(無(wú)電位接點(diǎn))轉(zhuǎn)換成非安無(wú)電位接點(diǎn)輸出,接點(diǎn)容量為250 V/5 A(阻性);6路非安開關(guān)量信號(hào)(無(wú)電位接點(diǎn)),轉(zhuǎn)換成本安無(wú)電位接點(diǎn)輸出,接點(diǎn)容量為250 V/5 A(阻性);PLC輸入/輸出,均有隔離措施,隔離的數(shù)為12路,接點(diǎn)容量為250 V/5 A(阻性)。
通過(guò)配置轉(zhuǎn)換板、隔離板,完成信號(hào)隔離、轉(zhuǎn)換與放大,使PLC控制距離大大延長(zhǎng),擴(kuò)大了PLC輸出時(shí)的容量。用PLC通過(guò)隔離電路直接帶動(dòng)所控制的設(shè)備,減少了設(shè)備中間環(huán)節(jié),提高了可靠性。另外,配置了轉(zhuǎn)換器、隔離板后,當(dāng)外圍設(shè)備出現(xiàn)故障,造成短路或串入高壓時(shí),不會(huì)直接損壞PLC,保證主機(jī)安全,提高了整個(gè)系統(tǒng)的可靠性和使用壽命。
PLC輸入/輸出端口配置見表1,PLC控制系統(tǒng)軟件流程方框圖如圖2所示。
在上述分析基礎(chǔ)上,編寫PLC控制系統(tǒng)的梯形圖和控制程序。投入運(yùn)行后,發(fā)現(xiàn)由于所控膠帶輸送機(jī)是上運(yùn)膠帶,在帶載急停車后自動(dòng)開車時(shí),電機(jī)經(jīng)常過(guò)載無(wú)法正常啟動(dòng)。由分析知,只有實(shí)現(xiàn)井下膠帶輸送機(jī)的軟啟動(dòng)才能解決這一問(wèn)題。因此對(duì)加載程序進(jìn)行了修改,延長(zhǎng)了加載時(shí)間,減小了主電機(jī)電流,實(shí)現(xiàn)了軟啟動(dòng)。
PLC還可實(shí)現(xiàn)兩臺(tái)電機(jī)的功率平衡,途徑如下:把兩臺(tái)主電機(jī)的電流信號(hào)送人PLC,由PLC對(duì)兩臺(tái)主電機(jī)的電信號(hào)進(jìn)行對(duì)比。當(dāng)兩電流信號(hào)相差較大,如超過(guò)規(guī)定范圍時(shí),PLC進(jìn)行調(diào)整,此時(shí)膠帶運(yùn)行速度如在正常范圍,說(shuō)明電機(jī)電流小的那臺(tái)輸出速度慢,應(yīng)加速,PLC啟動(dòng)此液力偶合器的伺服電機(jī)(點(diǎn)動(dòng))加載后,再比對(duì)兩臺(tái)電機(jī)電流值,直到兩電機(jī)電流差在合理范圍時(shí)停止;當(dāng)兩臺(tái)電機(jī)電流差值超出正常范圍,膠帶運(yùn)輸速度超出正常速度,說(shuō)明電機(jī)電流大的那臺(tái)液力偶合器輸出速度快,應(yīng)減速。PLC啟動(dòng)此液力偶合器的伺服電機(jī)減載(點(diǎn)動(dòng))后,再比對(duì)電機(jī)電流值,直到兩電機(jī)電流差值在規(guī)定范圍時(shí)停止。
2、結(jié)語(yǔ)
采用PLC控制煤礦井下膠帶輸送機(jī),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制保護(hù),大大地提高了系統(tǒng)的安全性和可靠性,經(jīng)過(guò)半年的使用取得了良好的效果,保證了原煤的運(yùn)輸,減小了維護(hù)工作量。采用PLC控制調(diào)速型液力偶合器實(shí)現(xiàn)膠帶輸送機(jī)的軟啟動(dòng)、軟制動(dòng),減小膠帶機(jī)啟動(dòng)與停止時(shí)對(duì)強(qiáng)力膠帶、電動(dòng)機(jī)、液力偶合器、減速箱、驅(qū)動(dòng)滾筒的沖擊力,可以延長(zhǎng)其使用壽命;減輕啟動(dòng)時(shí)對(duì)井下電網(wǎng)的沖擊,提高了供電的可靠性和安全性。
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