
烘干攪拌輸送新聞動(dòng)態(tài)

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烘干機(jī)系統(tǒng)技術(shù)改造
發(fā)布時(shí)間:2013-10-26 08:48 來(lái)源:未知
某廠有2臺(tái)中2.4m×18.35m順流式烘干機(jī),1959年投入使用,斜度4%,轉(zhuǎn)速n=2.25r/min,產(chǎn)量20t/h左右。主要烘干礦渣,濕礦渣平均水分12%左右。在使用過(guò)程中,我們對(duì)該設(shè)備進(jìn)行了多次技術(shù)改造,現(xiàn)綜述如下。
1、烘干機(jī)傳動(dòng)及揚(yáng)料裝置的改進(jìn)
該設(shè)備開式傳動(dòng)齒輪軸瓦原為滑動(dòng)軸承,漏油十分嚴(yán)重,將其改為滾動(dòng)軸承,避免了漏油現(xiàn)象。
原揚(yáng)料板采用槽鋼制成,揚(yáng)料高度不夠,使熱交換不充分。在更換簡(jiǎn)體時(shí)改變揚(yáng)料板的結(jié)構(gòu)(見圖1)以使物料揚(yáng)得比較高,能充分進(jìn)行熱交換,提高熱效率。另外,每塊揚(yáng)料板加2塊筋板以增加其強(qiáng)度。
2、熱風(fēng)爐及其噴煤系統(tǒng)的改造
噴煤粉燃燒熱風(fēng)爐是由原人工加煤熱風(fēng)爐改造成的,結(jié)構(gòu)不合理,燃燒室比較短,擋火墻比較低,噴煤量也無(wú)法控制,因此煤粉未經(jīng)完全燃燒就被氣流拉入烘干機(jī)簡(jiǎn)體內(nèi)。改造后的熱風(fēng)爐及噴煤系統(tǒng)如圖2所示,加長(zhǎng)燃燒室,加高擋火墻,在窯頭設(shè)單倉(cāng)泵將煤粉送至烘干機(jī)煤粉倉(cāng)。每臺(tái)烘干機(jī)各設(shè)1臺(tái)中125單管螺旋喂料機(jī)及風(fēng)機(jī),喂煤量通過(guò)調(diào)節(jié)單管螺旋喂料機(jī)的轉(zhuǎn)速控制。在喂料機(jī)出料口處裝煤膽,使煤粉不易堵塞。改造后煤粉燃燒比較充分,點(diǎn)火快,除塵器回灰由黑色變?yōu)榛野咨,爐渣明顯減少。整個(gè)熱工制度趨于比較合理。
3、除塵系統(tǒng)的改造
3.1電除塵器的改造
該設(shè)備原配備∮250×56多管除塵器,風(fēng)機(jī)風(fēng)量Q= 46700m3/h,效果極差,后來(lái)在多管除塵器后增加1臺(tái)臥式20m2電除塵器進(jìn)行二次除塵,布置見圖4。由于煙氣含濕量大,電除塵器又離得較遠(yuǎn),入電除塵器煙氣溫度低,僅52℃左右,改造后為64℃左右,仍接近露點(diǎn)溫度50~ 60℃,使電除塵器處在結(jié)露狀態(tài)下運(yùn)行,因此極板、極線很容易被腐蝕。極板為Q235鋼,僅使用1~1.5年就要大修1次,成本很高。為此我們從抗腐蝕入手,吸取兄弟廠的經(jīng)驗(yàn),1996年12月份將Q235鋼極板改為鋁合金極板,Q235鋼極線改為不銹鋼極線。鋁合金極板結(jié)構(gòu)特殊,具有重量輕、易加工、裝拆方便、強(qiáng)度好不變形的優(yōu)點(diǎn),能保持極間距均勻,能進(jìn)行正常振打清灰,費(fèi)用低及對(duì)入口氣體溫度無(wú)特殊要求,已使用4年,經(jīng)檢查并無(wú)任何損傷,預(yù)計(jì)可使用6年以上,比普通鋼極板使用壽命提高4—5倍,并能保持除塵器長(zhǎng)期達(dá)標(biāo)排放。與不銹鋼極線配套使用,有效地解決烘干機(jī)電除塵器的腐蝕問(wèn)題。原來(lái)考慮2臺(tái)烘干機(jī)共用1臺(tái)電除塵器,因此風(fēng)機(jī)風(fēng)量選型較大Q= 54 700~81800m3/h,F(xiàn)因只需開1臺(tái)烘干機(jī)就滿足生產(chǎn),因此風(fēng)機(jī)風(fēng)量為Q= 31550~60530m3/h,正常處理風(fēng)量為Q=52 400m3/h,電除塵氣體平均流速為0.7~0.8m/s。
4年來(lái),除塵器能保持長(zhǎng)期達(dá)標(biāo)排放(<100mg/m3),效果十分顯著,經(jīng)統(tǒng)計(jì),改造前后同期排放濃度對(duì)比見表1。
3.2 落料點(diǎn)的收塵
烘干機(jī)出料后由皮帶機(jī)運(yùn)至礦渣庫(kù)儲(chǔ)存,第一個(gè)卸料點(diǎn)在烘干機(jī)廠房?jī)?nèi),室內(nèi)揚(yáng)塵極大,因氣體含濕量大,除塵器不能正常工作,糊袋嚴(yán)重而失去作用,一度形成無(wú)組織排放。后采用天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院環(huán)保所設(shè)計(jì)的脈沖袋式單機(jī)除塵器,使用進(jìn)口脈沖閥和新型復(fù)膜濾袋.見圖4,剛安裝好尚未開機(jī)時(shí),由于安裝時(shí)間較長(zhǎng),自然抽風(fēng)作用使含濕量大的氣體進(jìn)入除塵器內(nèi)結(jié)露而凝結(jié)水珠,水珠集聚較多而滴水,袋子上已糊滿一層稀泥巴,但開機(jī)后上述情況消失,現(xiàn)已使用3年多,尚未發(fā)生過(guò)任何問(wèn)題。除塵器風(fēng)量Q=4000m3/h、F=43m2,收塵效果監(jiān)測(cè)結(jié)果:
煙氣溫度17℃;
工況風(fēng)量3 420m3/h;
含濕量1.6%;
標(biāo)況風(fēng)量2993m3/h;
進(jìn)口含塵濃度8 229mg/m3(標(biāo)況);
出口含塵濃度0~2mg/m3(標(biāo)況)。
3.3回灰系統(tǒng)改造
原來(lái)電除塵器收下的回灰是黑灰不能使用,需每隔一天用汽車?yán)鋈サ沟。熱風(fēng)爐改造后回灰可利用,增設(shè)FU150拉鏈機(jī)將回灰送至皮帶機(jī)送入礦渣庫(kù),每年可回收回灰3000t。為防止電除塵器灰斗堵塞又增設(shè)了空氣炮。
4、保溫及密封
烘干機(jī)頭、尾原漏風(fēng)較大,現(xiàn)改為石墨塊彈簧壓緊密封,出料罩下增設(shè)一個(gè)鎖風(fēng)閥以及對(duì)管路漏風(fēng)進(jìn)行處理,使漏風(fēng)大大減少。
另外對(duì)烘干機(jī)筒體及部分管道采用了FBT稀土復(fù)合保溫涂料進(jìn)行保溫。簡(jiǎn)體前段保溫層厚度50mm,中段40mm,尾段30mm,管道保溫層厚度為25~30mm,該種保溫材料重量輕、施工容易、保溫效果好、不脫落、防腐防水性好。由于保溫及處理漏風(fēng)使電除塵器入口溫度提高了10℃。
5、喂料
濕礦渣由皮帶機(jī)喂入烘干機(jī),喂料量由開停皮帶機(jī)控制,造成時(shí)斷時(shí)續(xù),后改用滑差電動(dòng)機(jī)調(diào)節(jié)皮帶速度對(duì)喂料量進(jìn)行調(diào)節(jié)。
烘干機(jī)系統(tǒng)經(jīng)多次改造,2臺(tái)烘干機(jī)只需開1臺(tái)已足夠。1998年平均臺(tái)時(shí)產(chǎn)量43t/h,1999年平均臺(tái)時(shí)產(chǎn)量為48t/h,控制水分<2%,要求臺(tái)時(shí)產(chǎn)量指標(biāo)為40t/h,收塵效果也很好,烘干機(jī)整個(gè)系統(tǒng)工藝趨于比較合理。
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