鍋爐啟動及低負荷助燃用油是發(fā)電成本的重要組成部分。我國是石油消費和進口大國,隨著世界原油價格的上漲,節(jié)約鍋爐燃油就成為降低發(fā)電成本的重要手段。
等離子點火技術(shù)是一種新型燃燒技術(shù),其原理是采用一定壓力的潔凈空氣為介質(zhì),在直流電流的作用下,由強磁場控制產(chǎn)生功率穩(wěn)定的定向流動空氣等離子體,該等離子體在燃燒器內(nèi)形成局部高溫,能迅速將通過的煤粉射流點燃并形成火炬噴入爐膛。大唐盤電4號爐對B層燃燒器及其對應(yīng)的B磨煤機采用等離子燃燒器進行了改造,在啟動試運階段應(yīng)用該技術(shù)并獲得了成功,從而開創(chuàng)了600 MW大型機組、中速磨直吹式制粉系統(tǒng)采用等離子點火技術(shù)的先河、鍋爐主燃燒器同時作為啟動燃燒器、在基建調(diào)試階段應(yīng)用,節(jié)約了數(shù)量可觀的燃油,取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。富通新能源生產(chǎn)銷售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
顆粒機、
木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
1、設(shè)備簡介
天津大唐盤山發(fā)電有限責(zé)任公司(簡稱盤電)4鍋爐為HG-2023/17. 6-YM4型亞臨界控制循環(huán)、一次中間再熱、單爐膛、受熱面Ⅱ型布置、四角切圓燃燒方式、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、半露天布置煤粉汽包型鍋爐。
鍋爐采用寬調(diào)節(jié)比同心反切圓、低NOx排放燃燒技術(shù),OFA燃燼風(fēng)噴嘴高位布置,水平擺動,主燃燒器噴口可以上下擺動±30。。燃燒器共有22個噴口,其中2個OFA噴口、10個AUX輔助風(fēng)噴口、4個油配風(fēng)噴口和6個煤粉一次風(fēng)噴口。鍋爐的設(shè)計煤種為準格爾煙煤。
制粉系統(tǒng)采用正壓直吹式系統(tǒng),配2臺雙吸入離心式冷一次風(fēng)機及6臺ZGM123中速磨煤機,5臺運行能帶滿負荷。磨煤機標(biāo)準碾磨出力為96.2 t/h,對設(shè)計煤種,磨煤機的最大出力為72.02 t/h,對應(yīng)的最小出力為28.8 t/h。
等離子點火系統(tǒng)共設(shè)計有4支等離子點火裝置,裝在B層主燃燒器位置,它由濃淡分離裝置,等離子引弧裝置(陰極、陽極)、一級燃燒室、二級燃燒室,周界二次風(fēng)等部分組成,具有點火啟動及低負荷穩(wěn)燃兩種功能。
2、等離子煤粉點火燃燒器應(yīng)用情況
大唐盤電4號鍋爐在機組基建試運階段應(yīng)用了等離子煤粉無油點火技術(shù),于2002年3月30日首次點火成功。點火前主汽壓力1. 01 MPa,B磨煤機啟動。B磨煤機加載彈簧壓縮量80 mm,分離器擋板開度58°,給煤量30 t/h,磨入口風(fēng)量52km3/h,入口風(fēng)溫149℃,磨出口溫度61℃,爐膛內(nèi)壁再入口處煙溫489℃~497℃,低于鍋爐廠規(guī)定的538℃。等離子點火系統(tǒng)、冷爐制粉系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)、電源系統(tǒng)等運行狀況良好,連續(xù)運行45min。
2002年3月31日,主汽壓力0. 66 MPa,再次投用等離子煤粉點火系統(tǒng),啟動B磨,給煤量22 t/h,進行燃燒調(diào)整試驗,調(diào)整后爐膛負壓穩(wěn)定、火焰明亮、火檢穩(wěn)定,燃燒狀況比首次有明顯改善。4月6日,投用等離子煤粉點火系統(tǒng),鍋爐升溫、升壓到汽機沖車參數(shù),控制主汽溫升速率為1. 65C/min,成功實現(xiàn)了采用等離子無油煤粉點火系統(tǒng)進行600 MW機組高壓缸啟動方式的汽機沖轉(zhuǎn)及定速試驗。
2002年4月23日,在機組整套啟動過程中,連續(xù)投入等離子煤粉點火系統(tǒng),先后完成鍋爐的升溫、升壓,汽機沖轉(zhuǎn)、定速,發(fā)電機并網(wǎng)、帶大負荷,至機組負荷300 MW,鍋爐停油時停運等離子點火裝置。4月29日機組滑參數(shù)停機過程中,投入等離子煤粉點火裝置,替代了部分油槍,汽機缸溫降低到260℃,滑停取得了成功。
3、等離子煤粉點火燃燒器在本鍋爐應(yīng)用中存在的難點
等離子煤粉無油點火系統(tǒng)在中速磨直吹式制粉系統(tǒng)鍋爐上應(yīng)用必須克服以下難點:首先應(yīng)能在鍋爐冷態(tài)時制備出合格的煤粉,其次應(yīng)有足夠的能量直接點燃煤粉,這對該系統(tǒng)的設(shè)計和制造提出了較高的要求,必須有效地解決上述問題。同時,在該系統(tǒng)的具體應(yīng)用中,還存在著以下一些難點。
3.1鍋爐啟動方式問題
根據(jù)規(guī)定,鍋爐啟動初期應(yīng)滿足下列要求:初始燃燒率應(yīng)小于最大燃燒率的5%;爐水升溫率不高于1.5 ℃/min,對應(yīng)的啟動初期最高升壓率為0. 035 MPa/min。否則,容易造成鍋爐升溫、升壓速率較快,水冷壁受熱不均,鍋爐整體膨脹不能保證等問題。為此,首先需要確定滿足冷態(tài)啟動正常升溫、升壓速率的燃料量。經(jīng)初步計算,對準格爾煤,磨煤機給煤量應(yīng)小于16t/h,當(dāng)燃用大同煤時給煤量應(yīng)小于14t/h。根據(jù)3號鍋爐試運經(jīng)驗,磨煤機最小出力為25 t/h,顯然無法達到上述要求。
針對鍋爐的上述特性,我們確定了本鍋爐等離子點火系統(tǒng)的投運方式:鍋爐起壓前(關(guān)空氣門前),不投入等離子點火系統(tǒng);鍋爐起壓后,及時投入等離子點火燃燒系統(tǒng),但必須控制合理的給煤量,汽機側(cè)打開機組旁路系統(tǒng)以保證適當(dāng)?shù)纳郎亍⑸龎核俾省?br />
3.2如何維持合理的升溫、升壓速率
為維持合理的升溫、升壓速率,必須控制適當(dāng)?shù)娜剂狭。本鍋爐磨煤機最小出力為25 t/h,根據(jù)機組以往啟動經(jīng)驗,汽機沖車、發(fā)電機并網(wǎng)期間所需燃油約為9~15 t/h,對應(yīng)的給煤量應(yīng)為18~30t/h,即,為滿足投運等離子點火燃燒系統(tǒng)要求,必須降低磨煤機最小出力至18 t/h。經(jīng)過分析和研究,決定采取下列措施降低磨煤機最小出力:
(1)適當(dāng)降低磨煤機磨輥的加載力:將磨煤機加載彈簧的壓縮量調(diào)整至80 mm;
(2)適當(dāng)關(guān)小磨煤機出口分離器擋板的開度,增加回粉量并使煤粉細度變小;
(3)適當(dāng)減小一次風(fēng)量(但應(yīng)保證磨煤機出口一次風(fēng)管的風(fēng)速大于18 m/s)。
3.3汽機高壓缸啟動方式下的再熱器保護問題
盤電4號機設(shè)計的啟動方式為高壓缸啟動,即在汽輪機沖轉(zhuǎn)前,汽機高旁全關(guān),再熱器處于干燒狀態(tài),為保護再熱器,尤其是壁式再熱器.鍋爐廠規(guī)定:并網(wǎng)前爐膛出口煙溫應(yīng)小于538 C。經(jīng)過分析和研究,決定采用下列手段控制爐膛出口煙溫:
(1)運行中合理控制燃料量,盡量降低磨煤機最小出力;
(2)適當(dāng)調(diào)整燃燒器配風(fēng),增加送風(fēng)量,開大頂部二次風(fēng);
(3)加強爐膛出口煙溫監(jiān)測。
4、等離子煤粉點火燃燒器應(yīng)用試驗研究
4.1冷爐制粉系統(tǒng)工作特性試驗
中速磨直吹式制粉系統(tǒng)鍋爐應(yīng)用等離子無油點火技術(shù)的關(guān)鍵問題和難點在于能否實現(xiàn)“冷爐制粉”,本鍋爐等離子點火燃燒器設(shè)計采用蒸汽加熱器加熱磨煤機制粉所需熱空氣(己申請專利),故摸索該系統(tǒng)的工作特性至關(guān)重要,通過多次試運調(diào)整,在每次“等離子運行模式”B磨煤機啟動前,適當(dāng)提高輔汽聯(lián)箱壓力,并提前1 h投入蒸汽加熱器,對B磨進行通風(fēng)暖磨,其加熱能力滿足“冷爐制粉”要求,歸納如下:
(1)在廠用汽壓力0.8~1.0 MPa時,投入蒸汽加熱器,磨煤機入口一次風(fēng)溫維持在149~156℃,當(dāng)B磨煤機給煤量18~25 t/h時,磨煤機出口風(fēng)溫可以達到54~63℃,基本能滿足磨煤機的干燥出力要求;
(2)在蒸汽加熱器投入運行,B磨煤機暖磨完成并啟動后,運行2h,空預(yù)器后一次風(fēng)溫即可達到170 ℃,蒸汽加熱器可以退出運行;
(3)蒸汽加熱器加熱一次風(fēng)主要依靠蒸汽在冷卻過程中的凝結(jié)放熱,所以在蒸汽加熱器投入時,應(yīng)盡可能提高汽源壓力,同時加熱器的疏水罐要維持一定的水位,以保證合理的運行方式。
4.2一次風(fēng)速對等離子煤粉點火燃燒器著火特性的影響試驗
一次風(fēng)速對煤粉著火的影響很大,風(fēng)速太高會使著火推遲,燃燒不穩(wěn),太低則會造成一次粉管積粉、磨煤機堵磨等事故,所以一次風(fēng)速的合理選擇對等離子燃燒器著火至關(guān)重要。對本系統(tǒng),通過運行調(diào)整及試驗研究,確認給煤量為18~25 t/h時,一次風(fēng)量控制在38~45 km3/h比較合理,對應(yīng)的粉管一次風(fēng)速約為19~23 m/s。
另外,對于四角切圓燃燒鍋爐、中速磨直吹式制粉系統(tǒng),為保證4個燃燒器同時著火,要求磨煤機出口4根一次粉管的風(fēng)速相同,對一次風(fēng)速調(diào)平的要求較高。在本系統(tǒng)試運過程中,在冷態(tài)調(diào)平工作的基礎(chǔ)上,對B磨煤機出口一次風(fēng)速進行了熱態(tài)調(diào)平,調(diào)平的結(jié)果見表1。
運行實踐表明,B磨煤機出口粉管經(jīng)熱態(tài)阻力調(diào)平后,燃燒器各角的著火情況明顯改善,爐膛負壓穩(wěn)定、火焰明亮、火檢穩(wěn)定。
4.3煤粉濃度對等離子煤粉點火燃燒器著火特性的影響試驗
煤粉濃度高有利于煤粉的點燃著火,但太高會使著火初期氧量補充不足,不完全燃燒增加,控制不當(dāng)還會造成一次粉管積粉或燃燒器燒損,因此,合理的煤粉濃度對保證本系統(tǒng)的長期穩(wěn)定投運至關(guān)重要。
通過試驗發(fā)現(xiàn),鍋爐點火初期,在等離子點火方式下,B磨給煤量18~30t/h,一次風(fēng)量40~52km 3/h(標(biāo)準狀態(tài)下,下同)時,煤粉著火穩(wěn)定、火焰中心明亮,燃燒器噴口火焰穩(wěn)定,穩(wěn)燃特性較好。其中給煤量22 t/h,一次風(fēng)量43 km3/h,即煤粉濃度為0.4時的著火最為穩(wěn)定。
4.4磨出口風(fēng)溫對等離子煤粉點火燃燒器著火特性的影響試驗
根據(jù)燃燒理論,對于一次風(fēng)射流,其溫度越高,煤粉著火所需要的著火熱越少,煤粉越容易點燃。故在等離子點火裝置投運時,盡量采用較高的磨煤機出口風(fēng)粉混合物溫度以利于燃燒。
在本鍋爐等離子煤粉點火燃燒器試運過程中,進行了磨出口一次風(fēng)溫對煤粉著火特性的影響試驗。試驗中磨出口溫度的變化范圍為50~80℃,在相同的磨入口一次風(fēng)量下,隨著磨出口一次風(fēng)溫降低到60℃以下,煤粉著火有閃爍現(xiàn)象,且風(fēng)溫越低,閃爍越明顯;反之,隨著磨出口一次風(fēng)溫的提高,煤粉著火的穩(wěn)定性明顯改善。
在運行中,應(yīng)根據(jù)實際燃燒狀況,通過調(diào)整一次風(fēng)量和提高蒸汽加熱器汽源壓力來保證盡量高的磨出口一次風(fēng)溫,從而保證煤粉著火穩(wěn)定。
4.5煤粉細度對等離子煤粉點火燃燒器著火的影響試驗
煤粉細度對煤粉著火特性影響較大,煤粉越細,比表面積越大,溫升越快,著火越穩(wěn)定。在本鍋爐等離子煤粉點火燃燒器試運期間進行了煤粉細度的調(diào)整試驗,通過改變磨煤機出口的分離器擋板開度,改變煤粉細度。分別在分離器擋板開度為58°、50°、45°3種工況下進行試驗,現(xiàn)說明如下:
(1)當(dāng)磨煤機分離器擋板開度為58°時,煤粉能夠著火,但著火后火焰波動現(xiàn)象明顯,同時磨煤機最小出力也不易進一步降低到20t/h以下;
(2)從燃燒器出口煤粉著火的情況分析,隨著磨煤機分離器擋板開度關(guān)小,著火穩(wěn)定性提高,火焰明亮,爐膛負壓穩(wěn)定;
(3)當(dāng)磨煤機分離器擋板開度為50。時,煤粉著火穩(wěn)定,磨煤機出力能達到55 t/h,可滿足設(shè)計的5臺磨帶滿負荷的要求;
(4)當(dāng)磨煤機分離器擋板開度為45。時,煤粉細度R90。太細(4.94%),不利于長期運行。
通過上述試驗,建議將B磨分離器擋板開度設(shè)為50°,以利于煤粉著火及穩(wěn)定燃燒,并滿足鍋爐帶負荷的需求。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
4.6周界二次風(fēng)對等離子煤粉點火燃燒器著火的影響試驗
對于等離子煤粉點火燃燒器而言,周界二次風(fēng)作用主要有兩個,首先是煤粉在燃燒器內(nèi)著火后,形成貼壁冷卻氣膜,對燃燒器壁面進行冷卻,保證燃燒器不被燒損;其次是為著火后的煤粉射流補充燃燒所需氧量。
為了找出周界二次風(fēng)對等離子點火燃燒器著火特性的影響規(guī)律,試驗中分別控制其周界風(fēng)開度為10%、20%、30%、40%、60%,現(xiàn)將試驗結(jié)果說明如下:
(1)周界風(fēng)由10%逐步增加到40%時,從爐膛就地觀察,火焰剛度增強,火焰后部變亮,火焰長度增加,更接近爐膛中心;爐膛出口煙溫變化不大,煙溫探針測出的煙氣溫度為425~428℃。
(2)周界風(fēng)由10%逐步增加到40%時,燃燒器噴口著火穩(wěn)定,火焰明亮,測量的火焰溫度分別為1號:1160℃,2號:1250℃,3號:1080℃,4號:l180℃,火焰溫度基本不變。
(3)周界風(fēng)開度控制60%時,爐膛火焰電視畫面變暗,火檢信號強度變?nèi),爐膛負壓波動幅度增大,燃燒開始惡化。
由上述試驗可以看出,合理控制周界二次風(fēng)對等離子煤粉點火燃燒器的著火及穩(wěn)燃非常關(guān)鍵,建議在其投運初期,周界二次風(fēng)門開度控制在10%~20%;待煤粉著火穩(wěn)定后,再逐漸開大至30%~40%,以利于煤粉的著火、穩(wěn)燃及燃燼。4.7應(yīng)用等離子煤粉點火燃燒器 高壓缸啟動方式的汽輪機沖轉(zhuǎn)試驗
2002年4月6日、4月23日,4號機組采用等離子煤粉點火燃燒方式啟動,進行高壓缸啟動方式的汽輪機沖轉(zhuǎn)試驗,通過試驗成功地實現(xiàn)了等離子煤粉點火方式、無油運行,鍋爐升溫、升壓,汽機沖轉(zhuǎn)、定速及發(fā)電機并網(wǎng)工作。
試驗期間:鍋爐升溫、升壓過程中控制溫升速率為1.65℃/min,給煤量為22 t/h;汽機沖轉(zhuǎn)過程中,B磨給煤量最小18 t/h,無油槍投入,爐膛出口煙溫在470℃以下,再熱器沒有超溫現(xiàn)象發(fā)生。
5、結(jié)論
等離子煤粉點火系統(tǒng)在大唐盤電4號鍋爐應(yīng)用中,經(jīng)過試驗研究和調(diào)整,成功實現(xiàn)了冷爐制粉、600 MW鍋爐點火初期無油直接啟動磨煤機及600 MW機組高壓缸啟動方式汽輪機的無油沖轉(zhuǎn)、定速,發(fā)電機并網(wǎng)。
鍋爐等離子煤粉點火啟動過程中,爐膛火焰明亮,燃燒穩(wěn)定;升溫、升壓速率符合鍋爐冷態(tài)啟動曲線要求,受熱面金屬壁溫?zé)o超溫現(xiàn)象。