隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,各行各業(yè)煤炭的需求量也越來越大,各大型煤炭企業(yè)紛紛開辟新的礦井來擴(kuò)大規(guī)模,并且利用各種技術(shù)降低生產(chǎn)成本,因此變頻器在煤炭行業(yè)大功率設(shè)備的應(yīng)用也就越來越多。提升系統(tǒng)是煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)中重要的一部分,長期以來,礦井提升系統(tǒng)的功率都比較大,而且運(yùn)行時間也比較長,是煤礦企業(yè)主要耗能設(shè)備,提升系統(tǒng)的可靠安全運(yùn)行是煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)的重要部分。
1、現(xiàn)場簡介
安陽煤業(yè)龍山礦主斜井提升為大傾角皮帶提煤,提升方式為鋼絲繩芯
帶式輸送機(jī)提升,皮帶長度880m,傾角280,輸送機(jī)型號為KST800/15/450S,帶寬800mm,皮帶采用鋼絲繩芯阻燃人字花紋輸送帶。電動機(jī)功率450 kW,原輸送機(jī)控制系統(tǒng)采用工頻液壓粘性軟啟動,該系統(tǒng)雖然實(shí)現(xiàn)了電機(jī)的軟啟動,但不論生產(chǎn)的需求大小,拖動電機(jī)都要全速運(yùn)轉(zhuǎn),運(yùn)行工況的變化則使得能量損失消耗掉了。不僅控制精度受到限制,而且還造成大量的能源浪費(fèi)和設(shè)備損耗,從而導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加,設(shè)備使用壽命縮短,設(shè)備維護(hù)、維修費(fèi)用高居不下,針對這種情況,礦領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過論證,最后決定選用北京利德華福電氣技術(shù)有限公司生產(chǎn)的HARSVERT-A06/055系列的高壓變頻調(diào)速器,采用高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)控制,變頻器選用額定容量570 kV -A,皮帶輸送機(jī)最大帶速2 m/s,提升能力200 T/h,通過變頻系統(tǒng)的應(yīng)用,滿足了大傾角輸送機(jī)各項(xiàng)技術(shù)要求,改善了各項(xiàng)性能,為大傾角輸送機(jī)的安全運(yùn)行提供有力保證。
2、變頻調(diào)速系統(tǒng)的原理及構(gòu)成
①變頻調(diào)速系統(tǒng)的原理。變頻調(diào)速就是通過改變輸入到交流電動機(jī)電源的頻率和電壓,達(dá)到調(diào)節(jié)交流電動機(jī)的輸出轉(zhuǎn)速的目的。變頻調(diào)速器從電網(wǎng)接收工頻50 Hz交流電,經(jīng)過整流變換成直流,再逆變成為頻率和幅值都可調(diào)節(jié)的交流電輸出到交流電動機(jī),通過PLC程序控制實(shí)現(xiàn)交流電動機(jī)的變頻運(yùn)行。
②變頻調(diào)速系統(tǒng)的構(gòu)成。變頻調(diào)速系統(tǒng)通常由整流器、控制、逆變器和保護(hù)等系統(tǒng)構(gòu)成。將工頻交流電逆變成可變頻的交流電輸出的變換方式。該變頻方式可以實(shí)現(xiàn)不同頻率的輸出,輸出交流電的質(zhì)量以及功率因數(shù)均較高,是變頻調(diào)速技術(shù)發(fā)展的主流。
3、變頻改造前原系統(tǒng)存在的問題
原系統(tǒng)使用的為轉(zhuǎn)子串電阻啟動方式,啟動不穩(wěn)定,造成了大的機(jī)械沖擊,導(dǎo)致電機(jī)壽命大大降低;轉(zhuǎn)子串電阻啟動時,控制系統(tǒng)復(fù)雜,故障率高,接觸器、電阻器、繞線電機(jī)電刷容易損壞,維護(hù)工作量大;控制油溫不得超過65℃,油溫過高會造成設(shè)備損壞;設(shè)備運(yùn)行1個月后,液壓油要過濾后再使用,定期檢查更換濾芯,維護(hù)量大;自動化程度低,影響整體系統(tǒng)安全性。
4、變頻控制系統(tǒng)在大傾角皮帶中應(yīng)甩的特點(diǎn)
操作簡便,啟動平穩(wěn),由于啟動電流小,大大降低了啟動電流對電機(jī)絕緣層的沖擊破壞,電機(jī)及大傾角皮帶壽命增加;電機(jī)運(yùn)行速度在1485r/min范圍內(nèi)調(diào)速,電機(jī)電流在35—43A之間,節(jié)能降耗效果突出;大傾角皮帶輸送機(jī)電機(jī)由變頻供電,采用軟啟動方式,對電網(wǎng)和設(shè)備無沖擊,消除了對電網(wǎng)和機(jī)械設(shè)備的沖擊,延長了機(jī)械和電氣設(shè)備的壽命;可以實(shí)現(xiàn)輸送機(jī)的無極調(diào)速,以滿足不同的工作需要;驅(qū)動系統(tǒng)能提供可調(diào)的、平滑的、無沖擊的啟動力矩;輸送機(jī)過載時能實(shí)現(xiàn)自動過載保護(hù)功能。
5、節(jié)能量計(jì)算
①效率大大提高。主皮帶電控系統(tǒng)由工頻運(yùn)行改造為變頻運(yùn)行后提高了電機(jī)的功率因數(shù),根據(jù)皮帶的運(yùn)煤量調(diào)節(jié)運(yùn)行速度,提高了運(yùn)行效率,達(dá)到了最佳運(yùn)行效率。
②大大提高了經(jīng)濟(jì)效益。在沒有使用變頻設(shè)備之前,主皮帶運(yùn)行電流為51A,使用變頻設(shè)備后,主皮帶運(yùn)行電流為41A,運(yùn)行電流降低了10A。
③節(jié)能效益分析。主皮帶電控系統(tǒng)由工頻運(yùn)行改為變頻運(yùn)行后提高了電機(jī)的功率因數(shù),根據(jù)皮帶的運(yùn)煤量調(diào)節(jié)運(yùn)行速度,提高了運(yùn)行效率設(shè)備的運(yùn)行安全系數(shù)和工效,節(jié)省了大量的維修量,降低生產(chǎn)成本,減少了無功的損耗,提高了設(shè)備的啟動和運(yùn)行性能,保證了安全生產(chǎn),達(dá)到了最佳運(yùn)行效果。
④節(jié)能計(jì)算。按工頻和變頻運(yùn)行實(shí)際電流計(jì)算,計(jì)算數(shù)據(jù)取2011年技術(shù)測定,工頻運(yùn)行時,頻率50 Hz,U=6 kV,cos∮取0.85運(yùn)行電流為51A。
主井皮帶每班按每班運(yùn)行3.5 h計(jì)算工頻運(yùn)行時功率和一天耗電量:
P1=1.732×6×51×0.85=450 kW。
N1=450×3.5×3=4 725 kW - h。
變頻器運(yùn)行時,電機(jī)運(yùn)行電流在41A,根據(jù)生產(chǎn)需求由變頻器調(diào)節(jié)頻率來實(shí)現(xiàn)皮帶輸送機(jī)的運(yùn)行速度。
變頻運(yùn)行時功率和一天耗電量:
P2=1.732×6×41×0.85=362 kW。
N2=362×3.5×3=3 801 kW-h.
節(jié)電率:
(Nl-N2)/Nl=(4 725-3 801)/4725=19.6%。
節(jié)約電費(fèi)計(jì)算:
以該礦平均電價0.6元/kW.h計(jì)算,工頻每天耗電費(fèi):
4725×0.6=2 835元。
變頻運(yùn)行每天耗電費(fèi):
3801×0.6=2 280.6元。
變頻改造后,日節(jié)約電費(fèi):
2 835元-2 280.6元=554.4元。
一年以360天為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,年節(jié)約電費(fèi):
554.4×360=199 584元。
6、結(jié)語
使用變頻傳動,實(shí)現(xiàn)軟啟動,不僅達(dá)到了良好的節(jié)能效果,并且使整套提升系統(tǒng)的穩(wěn)定性提高了一個大臺階,改善和提高了大傾角帶式輸送機(jī)的啟動、運(yùn)行和停車性能,有利于消除對電氣和機(jī)械的沖擊,實(shí)現(xiàn)過載自動保護(hù),提高了安全性、可靠性和自動化水平。隨著國家對節(jié)能減排工作的越來越重視,煤礦企業(yè)通過各種措施降低生產(chǎn)成本,其中變頻技術(shù)起到了關(guān)鍵作用,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,適應(yīng)了國家建設(shè)資源節(jié)約型社會的潮流。