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烘干攪拌輸送新聞動態(tài)

 

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超穩(wěn)焙燒系統(tǒng)中的技術改造

發(fā)布時間:2013-12-07 17:50    來源:未知

    中石油蘭州石化公司催化劑廠兩套分子篩中的3000t/a改性分子篩裝置采用二交二焙生產(chǎn)工藝,其中超穩(wěn)焙燒系統(tǒng)設備是新型超穩(wěn)渣油裂化催化劑生產(chǎn)裝置的核心設備。然而,這兩套分子篩自建成以來存在著停機事故頻繁、生產(chǎn)能力達不到設計值、系統(tǒng)物料輸送不暢以及焙燒爐給料不均等問題。這些問題一直制約著該裝置的正常生產(chǎn)和產(chǎn)量提高。為此,需對該超穩(wěn)焙燒系統(tǒng)進行技術改造,以期達到提高產(chǎn)量和穩(wěn)定生產(chǎn)的目的。
1、超穩(wěn)焙燒系統(tǒng)
    超穩(wěn)焙燒系統(tǒng)的工藝流程如圖1所示。該超穩(wěn)焙燒系統(tǒng)中的主要設備有槳葉干燥烘干機、爐頭進料絞龍和焙燒爐等。其中槳葉干燥烘干機的作用是脫除分子篩的部分水分,減輕焙燒系統(tǒng)水分蒸發(fā)負荷,使焙燒處理能力大為提高,從而改善了產(chǎn)品的質(zhì)量;焙燒爐為轉(zhuǎn)爐結(jié)構(gòu),焙燒過程主要是使分子篩發(fā)生脫氨、脫鋁、脫羥基、硅遷移、結(jié)構(gòu)重排等反應,并使部分Al-0 - Al骨架被Si-0一Si骨架取代,從而使晶胞收縮,硅鋁比提高,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性改善,此外還可使Na+由難于交換的位置遷移至易被交換的位置。
2、存在問題及改進
2.1槳葉干燥烘干機
    槳葉干燥烘干機的核心部件為熱軸轉(zhuǎn)子,設計時因考慮到分子篩濕料的粘性較大,擔心在干燥過程中發(fā)生物料粘壁現(xiàn)象,其熱軸轉(zhuǎn)子設計為楔形結(jié)構(gòu),以便使物料在干燥過程中具有一定的返料特性,然而分子篩物料為彈性體,該設備自投入運行后,干燥能力尚有一定的富裕量,而物料的輸送量卻始終未能達到設計值。
為了提高槳葉干燥烘干機的送料能力,通常采用增加干燥烘干機的傾斜角度以及提高干燥烘干機熱軸轉(zhuǎn)速來實現(xiàn)。由于受裝置建筑物限制,不能采用增加設備傾角的方法。若采用提高熱軸轉(zhuǎn)速,為保持物料在干燥烘干機中的停留時間不變,必須增加干燥烘干機中的持料量,由于物料粘性較大,干燥烘干機中增加持料量后,熱軸及傳動齒輪的負荷將大幅度增加,設備強度及電機功率都難以滿足要求,技術改造工作量大,富通新能源生產(chǎn)銷售顆粒機木屑顆粒機、木屑氣流式烘干機等生物質(zhì)燃料成型、烘干機械設備。
    為穩(wěn)妥起見和能最大限度地提高干燥烘干機的輸送量,將槳葉干燥烘干機轉(zhuǎn)子由傳統(tǒng)的楔形結(jié)構(gòu)改為單斜邊螺旋結(jié)構(gòu),取消了熱軸的返料結(jié)構(gòu),減少了物料間擠壓,提高了物料的流動性能。
2.2送料絞龍
    根據(jù)設計計算,絞龍送料螺旋的直徑采用+400mm,螺距為200mm完全可滿足12t/h的輸送量。然而在實際應用中,絞龍進料口常常發(fā)生“架橋”現(xiàn)象,物料不能順暢加入絞龍,致使物料輸送量忽大忽小;當進料量大時,物料超穩(wěn)焙燒后產(chǎn)品晶胞收縮較小;當進料量小時,轉(zhuǎn)爐處理能力低,又會造成物料過燒,產(chǎn)生燒結(jié)現(xiàn)象,從而破壞分子篩的結(jié)晶度。
    解決絞龍加料不均問題可采用外加電磁振蕩器的方法,但由于該物料濕含量大,容易粘結(jié),因此裝置技術改造采用的是增加絞龍螺距的方法。在設備外形尺寸不變的情況下,將原來200mm的絞龍螺距增至為400mm.相當于將絞龍下料口尺寸增加了一倍,技術改造后絞龍進口物料“架橋”現(xiàn)象得到了徹底解決。
2.3爐頭絞龍密封
    生產(chǎn)中爐頭絞龍與焙燒爐間的密封,原設計采用了波紋管結(jié)構(gòu)形式,如圖2所示。從圖2可以看出,該結(jié)構(gòu)要求在生產(chǎn)過程中,焙燒爐受熱伸縮必須均勻?qū)ΨQ并沿軸向作用于波紋管,然而這種要求在實際生產(chǎn)中是不可能做到的,因此爐頭絞龍及其機身由于受到焙燒爐膨脹作用的力而發(fā)生位移,致使生產(chǎn)中常常發(fā)生爐頭絞龍對輪錯位和機座拉裂事故,運行中驅(qū)動電機負荷增加,燒壞電機的現(xiàn)象時有發(fā)生。
    解決這個問題的關鍵是在非均勻力的反復作用下,爐頭絞龍與焙燒爐既要有密封效果,又要能解決補償問題。即要求密封介質(zhì)除了具有柔性特性,解決爐體伸縮問題外,還必須具有軸向補償和徑向補償作用。采用填料結(jié)構(gòu)可解決爐體的熱補償問題,但填料為塑性介質(zhì),為此技術改造時設計了一種采用外加彈力方式的特殊密封結(jié)構(gòu)形式,克服了在使用過程中填料的塑性變形問題,從而保證了爐頭絞龍在焙燒爐反復受熱伸縮的情況下,該結(jié)構(gòu)具有很好的密封作用,達到了預期的密封效果,該結(jié)構(gòu)形式的填料密封具有自動徑向填料補償機構(gòu),可對爐子的彎曲變形產(chǎn)生的徑向跳動進行自動補償,其結(jié)構(gòu)示意如圖3所示。
2.4進料管線
    系統(tǒng)中槳葉干燥烘干機進料管線以及爐頭絞龍進料管線均為傾斜形式,生產(chǎn)過程中該管線經(jīng)常發(fā)生流通不暢及物料堵管情況,為解決此問題,將原設計的傾斜管改為垂直管,消除了進料管中物料產(chǎn)生積累或阻塞現(xiàn)象,保證了整個送料系統(tǒng)的均勻、穩(wěn)定,從而有助于改善分子篩濾餅的預干燥效果及焙燒產(chǎn)品的質(zhì)量。
3、改造后生產(chǎn)應用情況
    改造后,于2000年10月正式投料生產(chǎn)以來,超穩(wěn)焙燒系統(tǒng)設備事故停機從改造前的每班1—2h,最高日產(chǎn)量9t提高到目前的13t以上,生產(chǎn)系統(tǒng)運行穩(wěn)定,基本杜絕了停機事故的頻繁發(fā)生,系統(tǒng)穩(wěn)定性和生產(chǎn)能力大大提高,保證了濾餅交換和焙燒質(zhì)量,分子篩產(chǎn)品質(zhì)量有了很大改善,市場競爭能力增強,僅技術改造后的330天,設備產(chǎn)量增加帶來的直接經(jīng)濟效益達540多萬元。槳葉干燥烘干機由于結(jié)構(gòu)改進、效率提高,設備負荷大大降低,干燥烘干機電機的電流,由改造前的平均28A降為改造后的平均20A;爐頭絞龍與焙燒爐密封結(jié)構(gòu)的改進,一方面使物料泄漏及粉塵夾帶大大降低,確保了爐子始終處于負壓工作,另一方面又解決了焙燒爐伸縮對爐頭絞龍的受力問題,技術改造以來至今尚未發(fā)生爐頭絞龍停機事故;系統(tǒng)輸送螺旋的改進,大大減少了物料輸送過程中的堵塞情況。
4、結(jié)束語
    通過對超穩(wěn)焙燒系統(tǒng)各單一設備進行分析、核算,提出了解決該生產(chǎn)裝置存在問題的系統(tǒng)性技術改造方案。一年來的工業(yè)應用表明,技改后生產(chǎn)系統(tǒng)中的各項性能均達到了預期的目標,生產(chǎn)能力從技改前的9t/d提高到13 t/d以上;設備事故停車技改前為每班1~ 2h,技改后基本杜絕了頻繁發(fā)生的設備事故停車現(xiàn)象;年增經(jīng)濟效益近500萬元。

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