我廠二期配煤系統使用了2臺(1開1備)PCD-1825錘式
粉碎機。是80年代末國內設計制造的先進破碎設備,具有調整轉子轉數和反擊板間隙大小的功能。在實際生產中.存在粉碎能力過大.粒度過細,雖然我們將反擊板間隙調至最大.轉子轉速調至最低.但配合煤細度值仍高達85%,且粒度分布不均<1mm粒度的高達68%(無<0. 5mm篩子).見表1。
1、原因分析
經上述原因分析.影響配合煤粒度分布因素除轉子轉數和反擊板間隙外,還與粉碎機處理量、錘頭數量、排方式及料流分布等因素有關。PCD-1825粉碎機原設計108個錘頭.均勻分布在轉子的12排27列交叉點上,呈螺旋形對稱。由于該機轉子長、容積大,錘頭大、數量多.產生的沖擊動能大,當配合煤進入機體后快速分布.充分破碎。特別是配合煤由可逆皮帶機進入布料器時。由于布料不均勻.造成機體內配合煤的過度破碎。<0.5mm粒級的含量相對增多,粉塵增加。嚴重污染環境。
2、方案選擇
針對影響配合煤細度的幾個因素.我們設想提高處理能力降低破碎效率以改善配合煤細度.但由于受系統皮帶機運輸能力的限制而未能實施:其次選擇提高布料均勻程度.但實施起來難度大大:最終選定精簡錘頭并輔以調節轉子轉速的方式來降低配合煤細度。由于我們有過將原108個錘頭成功地減為84個錘頭的改造經驗。因此決定再次精簡12個錘頭。根據煤料進入粉碎機內中間多兩邊少的狀況.相應減少轉子兩邊的錘頭數量以降低沖擊動能.實現配合煤的均勻破碎.錘頭排列見圖2。由圖2可以看出.轉子上兩邊9列分別對稱排列2個錘頭.中間9列對稱排列4個錘頭.錘頭分布呈局部螺旋對稱.轉子動靜都處于平衡狀態。
3、實施效果
改造后我們對配合煤粒度進行了標定.從標定結果看,配合煤細度達到80 +2%的規定范圍.>5mm粒級上升0.4%.5~3mm粒級上升2.7%.3~1mm粒級上升3.0%.<1mm粒級下降6.4%.見表2。
配合煤粒度的改善使焦炭質量得以提高.使焦爐煙塵及瀝青產品灰分都有所降低.滿足了生產的需要。由于減少了12個錘頭.轉子重量降低了350kg,更有利于轉子的平穩運行,也大大減少了機械磨損和能量消耗。
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