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烘干攪拌輸送新聞動(dòng)態(tài)

 

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∮25m攪拌機(jī)的技改措施

發(fā)布時(shí)間:2014-02-27 14:57    來(lái)源:未知

1、概述
    廣西紅水河水泥股份有限公司現(xiàn)有3條∮3.5m×145m濕法回轉(zhuǎn)窯水泥生產(chǎn)線。生料漿由#1、#2攪拌池提供(其中#l攪拌池供#l窯和#2窯,#2攪拌池供#3窯)。攪拌池規(guī)格為∮25m×5.49m,料漿容量2560m3。料漿攪拌采用通用攪拌機(jī),富通新能源生產(chǎn)銷(xiāo)售小型飼料攪拌機(jī)等機(jī)械設(shè)備。
2、攪拌機(jī)存在的問(wèn)題
    紅水河水泥公司料漿配制采用多種料漿按比例由管道排入料漿池,經(jīng)攪拌機(jī)均化后,用漿泵送至窯尾入窯煅燒。在多年使用過(guò)程中,該料漿攪拌機(jī)存在以下問(wèn)題:
    (1)料漿均化效果差。從圖l可知,該攪拌機(jī)主要靠隨回轉(zhuǎn)橋轉(zhuǎn)動(dòng)的3個(gè)自轉(zhuǎn)攪拌翅來(lái)均化料漿。料漿在整個(gè)料漿池內(nèi)不能得到充分均勻地混合,致使料漿池內(nèi)各區(qū)域料漿濃度、成分存在很大的差異,達(dá)不到均化效果。為了了解料漿的均化情況,我們對(duì)料漿池料漿的水分以及KH值分點(diǎn)進(jìn)行了測(cè)量,控制標(biāo)準(zhǔn)為:水分34%±0.5%,KH值1.21 t0.06。條件為:漿池滿至額定容量,攪拌機(jī)滿額使用,分3層,每層間距2m,每層布點(diǎn)2x4點(diǎn),測(cè)點(diǎn)分布見(jiàn)圖
2、各測(cè)點(diǎn)水分和KH值見(jiàn)表2。
    經(jīng)計(jì)算各測(cè)點(diǎn)水分平均值為36.85%,高出水分控制指標(biāo)上限2.35%;KH平均值為1.17。另從表2可以看出各測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)分布無(wú)明顯規(guī)律,且波動(dòng)范圍大;同一水平面和縱向面上每一測(cè)點(diǎn)的水分及KH值極差較大,顯然,整個(gè)料漿池的均化并不理想。
    造成料漿均化效果差的原因是:由于攪拌機(jī)回轉(zhuǎn)較慢,攪拌翅自轉(zhuǎn)也慢,致使攪拌翅對(duì)料漿的攪拌能力不足,攪拌機(jī)轉(zhuǎn)過(guò)后,就好象在料漿上輕輕劃過(guò)一道痕跡,且料漿基本上立刻“靜止”下來(lái),并漸漸沉積,幾乎不產(chǎn)生環(huán)向“流動(dòng)”,因此無(wú)法達(dá)到均化效果。
    (2)攪拌機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率低。攪拌機(jī)長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),保持對(duì)料漿的攪動(dòng),才能滿足旋窯對(duì)料漿的需求。為此,要求攪拌機(jī)保持較高的運(yùn)轉(zhuǎn)率,而該攪拌機(jī)在連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下機(jī)械故障率高,維修量大。據(jù)統(tǒng)計(jì),因設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間占總運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間的16%~24%,這也給料漿的均化效果帶來(lái)一定影響。
    上述問(wèn)題,造成料漿均化和質(zhì)量控制的困難。因此,改善料漿均化效果,是提高我廠熟料產(chǎn)質(zhì)量的關(guān)鍵問(wèn)題之一。
3、攪拌機(jī)的改造措施
    經(jīng)分析認(rèn)為,造成料漿均化效果差的主要原因是攪拌機(jī)的攪拌翅對(duì)料漿的攪動(dòng)能力不夠。為此,我們決定采用機(jī)械和氣動(dòng)相結(jié)合的攪拌均化方式,并以氣動(dòng)均化為主。具體說(shuō),就是通過(guò)管道將壓縮空氣吹入漿池底部,使料漿產(chǎn)生“沸騰翻滾”狀態(tài),同時(shí),壓縮空氣管隨回轉(zhuǎn)橋轉(zhuǎn)動(dòng),從而使料漿能充分均化。
    1992年5月對(duì)#2攪拌機(jī)進(jìn)行了改造。在回轉(zhuǎn)橋不變的情況下,采取了以下改造措施。
    (1)拆除回轉(zhuǎn)橋上的3個(gè)自轉(zhuǎn)攪拌翅后,在橋上徑向均布3組共6根∮l00mm風(fēng)管,管端距池底300mm。在距風(fēng)管底部300mm段內(nèi)開(kāi)48個(gè)∮10環(huán)向圓孔,底部開(kāi)4個(gè)∮20mm底孔,形成噴嘴。噴嘴處套有彈性膠套,防止料漿回流。風(fēng)管送風(fēng)時(shí),管內(nèi)風(fēng)壓有0.39MPa,大量的壓縮空氣使料漿強(qiáng)烈翻滾,達(dá)到快速均化。
    (2)將池底耙子改為3組,并可升降,防止料漿沉積池底。
    (3)在回轉(zhuǎn)橋前進(jìn)方向垂掛鏈幕,以增加料漿流動(dòng)能力,加強(qiáng)均化效果,同時(shí)起到平衡橋架軌道輪壓的作用,使回轉(zhuǎn)橋運(yùn)行平穩(wěn)、可靠。
    (4)3組吹氣管子由自制空氣分配器控制送風(fēng)。回轉(zhuǎn)橋運(yùn)轉(zhuǎn)一周為4. 6min.空氣分配器動(dòng)作循環(huán)周期90s,其中送風(fēng)70s,間停20s,見(jiàn)圖4所示。保持了組風(fēng)管順序送風(fēng),保證料漿在漿池半徑方向強(qiáng)烈翻滾。
4、效果
    對(duì)∮2攪拌機(jī)采取上述措施后,取得了較好的效果。
    (1)料漿均化效果大幅改善。由于攪拌機(jī)采用機(jī)械和氣動(dòng)相結(jié)合的攪拌均化方式,特別是壓縮空氣的強(qiáng)烈均化,使料漿能得到充分地混合。表3為改造后按原方法(控制標(biāo)準(zhǔn)和條件不變)測(cè)得的料漿水分和KH值。其中水份和KH平均值分別為34. 21%和1.22。改造后各測(cè)點(diǎn)水分,KH值較接近,同一水平面和同一縱向面各測(cè)點(diǎn)的極差大大降低,表明料漿均化好,并符合控制要求。
    (2)攪拌機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率大幅度提高。由于拆除了攪拌翅,減少了回轉(zhuǎn)橋的動(dòng)力消耗(實(shí)測(cè)動(dòng)力消耗為7. 4kW-h),回轉(zhuǎn)橋運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),很少出現(xiàn)故障,設(shè)備完好率高達(dá)98.76%,空氣分配器送風(fēng)合理。
    (3)均化效果改善,促進(jìn)了旋窯產(chǎn)質(zhì)量的提高。由于均化效果提高,入窯料漿的質(zhì)量得到較好控制且較穩(wěn)定,為窯的產(chǎn)質(zhì)量提高創(chuàng)造了條件。表4為*3窯在1992年料漿攪拌機(jī)改造前后主要參數(shù)對(duì)比(控制指標(biāo)和操作方法均相同)。
5、結(jié)語(yǔ)
    在#2池料漿攪拌機(jī)實(shí)施技術(shù)改造成功后,我們又對(duì)#1池料漿攪拌機(jī)進(jìn)行了同樣的改造,也獲成功。綜合這些年的使用情況,效果顯著。因此,我們認(rèn)為濕法水泥廠料漿采用氣動(dòng)均化較好。


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1、小型飼料攪拌機(jī)
2、雙軸調(diào)質(zhì)機(jī)
3雙軸高效槳葉飼料攪拌機(jī)

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