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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

 

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1175t/h鍋爐給水流量噴嘴故障分析

發(fā)布時間:2014-05-20 10:00    來源:未知

    三河發(fā)電廠一期工程安裝2臺350 MW日本三菱機組,為亞臨界、汽包強制循環(huán)鍋爐。鍋爐給水系統(tǒng)設(shè)置2臺正常運行的50%容量汽動給水泵和1臺50%容量電動給水泵。在2臺汽動給水泵入口設(shè)有流量孔板,測量單臺汽動給水泵流量。在主給水管道上設(shè)有給水流量噴嘴,測量進入鍋爐的給水流量。熱控系統(tǒng)為美國MCS提供的MAX控制系統(tǒng)。鍋爐汽包水位自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)為三沖量調(diào)節(jié)系統(tǒng)(即汽包水位、給水流量、蒸汽流量,其中給水流量信號取自鍋爐給水管道的流量噴嘴)。在機組加負(fù)荷時主汽流量超過325t/h,由單沖量自動改為三沖量;在機組減負(fù)荷時主汽流量低于275t/h,三沖量自動改為單沖量。2001年8月13日,2號機組啟動時,發(fā)現(xiàn)鍋爐給水流量信號無顯示,使汽包水位自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)三沖量無法投入,集控運行人員被迫手動調(diào)節(jié),分析認(rèn)為是給水流量噴嘴發(fā)生位移造成的。鍋爐給水流量信號消失,給機組安全穩(wěn)定運行帶來很大的影響。經(jīng)小修,將給水流量噴嘴恢復(fù)到原來的位置,機組啟動后給水流量噴嘴信號正常,富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機木屑顆粒機秸稈壓塊機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
1、流量噴嘴無信號的原因分析和判斷
    (1)噴嘴的結(jié)構(gòu)和參數(shù):給水管道材質(zhì)為A106C,內(nèi)徑為290. 35mm,外徑為355. 60 mm,正常給水流量為1175t/h,最大給水流量為1400t/h,正常工作壓力為18.7 MPa,管道溫度為282℃,噴嘴差壓為120 kPa,測量范圍為3.8%~100%,噴嘴內(nèi)徑為182.7 mm。噴嘴通過噴嘴環(huán)利用4個10 mm對稱布置的銷子固定在給水管道上,結(jié)構(gòu)見圖1。
    (2)檢查給水流量傳遞信號回路參數(shù)正常,并且進行幾次,核對無誤,確認(rèn)不是此問題。
    (3)利用標(biāo)準(zhǔn)儀器就地測量給水流量變送器,無差壓信號,但流量前后信號管都能夠放出水來,說明有壓力,因此排除信號管堵塞這一原因。
    (4)最后對照圖紙檢查,懷疑流量噴嘴發(fā)生了位移,超過差壓信號管范圍,無差壓信號。并且三菱公司在機組運行中,利用丫射線(射線在不同材質(zhì)中衰減率不同),確認(rèn)流量噴嘴發(fā)生了位移。
2、采取的臨時對策
    由于給水流量噴嘴的問題,給水流量無法指示,汽包水位自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)不能投入,采取2臺汽動給水泵的入口流量之和,作為給水流量監(jiān)視和汽包水位自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的沖量,與正常運行情況比較,誤差在30 t/h以內(nèi)。主要措施如下:
    (1)在CRT給水畫面新增加2臺汽動給水泵入口流量之和的給水流量,作為集控人員監(jiān)視使用,并設(shè)專用CRT畫面,監(jiān)視給水系統(tǒng)運行狀態(tài);將2臺汽動給水泵入口流量之和,引入汽包水位調(diào)節(jié)系統(tǒng)作為自動調(diào)節(jié)使用。
    (2)2臺汽動給水泵再循環(huán)門,解除自動為手動位置,防止再循環(huán)門打開,再循環(huán)門開啟對汽包水位自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)無影響,但是再循環(huán)管道分流,使實際給水流量減少,汽包水位下降。
    (3)2號機組調(diào)峰時最低負(fù)荷控制在180MW(注意:2臺汽動給水泵入口流量平衡,控制偏差不超過30 t/h)。
    (4)機組運行中特別要注意監(jiān)視,在汽動給水泵入口給水流量變送器故障、主汽流量與給水流量偏差大時,汽包水位自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)會自動解除,退出為手動。熱控專業(yè)人員處理汽動給水泵入口流量變送器等時,必須辦理工作票,并且退出給水自動調(diào)節(jié),改為手動調(diào)節(jié)。
    (5)下列情況下,集控人員應(yīng)解除汽包水位自動調(diào)節(jié)系統(tǒng):任一汽動給水泵跳閘或退出運行時、汽動給水泵再循環(huán)門打開時、電動給水泵啟動、汽包水位自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)失靈時。
3、機組小修檢查、處理及效果
    (1)在機組小修期間將給水流量噴嘴所在的給水管道割下長3.2 m的管段(材質(zhì)A106-C,直徑355.6 mm、壁厚35. 71 mm),割管前采取措施,防止管道脫落,焊接時不得強力對縫。割管后發(fā)現(xiàn)噴嘴沿汽流方向,向后位移了600 mm,僅噴嘴發(fā)生位移,噴嘴環(huán)未動。檢查發(fā)現(xiàn)噴嘴位移的原因是固定噴嘴環(huán)、噴嘴的銷子(從管道外向里插入)沒有插到位,使噴嘴在反作用力的作用下發(fā)生位移。
    (2)利用三菱公司提供的專用工具,用4個銷子對給水流量噴嘴定位,定位銷子要插到位。
    (3)給水噴嘴定位結(jié)束后,將管道對接處金屬打磨成V形坡口,使內(nèi)外壁距坡口端部15 mm范圍內(nèi)見金屬光澤。管道對接處找正,并且確認(rèn)所裝噴嘴出入口方向與介質(zhì)流動方向相同。管道對接處焊前預(yù)熱溫度不大于100℃。施焊工藝為亞弧焊打底(焊絲TIG,TGS-50),電弧焊蓋面(兩焊工對焊,焊條I_B-52A)。焊后進行熱處理,其熱處理工藝為:加熱到300℃,保持2.5 h,再加熱到625℃,保持1.5 h,最后用2h降溫到300℃。焊接后常溫下對施焊部位進行探傷檢查(RT和PT),合格后,對管道敷設(shè)保溫材料。
    (4) 2001年9月5日機組小修啟動后,給水流量噴嘴信號正常,將汽包水位給水自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的給水流量信號,由臨時改到設(shè)計給水流量信號,汽包水位自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)運行正常,達(dá)到了設(shè)計的效果,滿足機組安全穩(wěn)定運行的要求。


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