1、故障原因分析
1)設備和土建設計安裝方面的原因
該設備在安裝時,由于土建在施工時將熟料儲庫的標高高出原設計18cm,導致拉鏈機的傾角由原來設計的45。變?yōu)槟壳暗?6.50,熟料自料斗內(nèi)溢出后,流向拉鏈機尾部。拉鏈機尾部沒有設計巡檢通道,熟料溫度較高(約150℃),巡檢工無法進入地坑清料,導致積料增多,尾部軌道支架變形。
2)入窯生料波動大,熟料結(jié)粒差,大量的細顆粒熟料在通過篦冷機篦床冷卻時,MFR調(diào)節(jié)閥會因料層阻力增大而全部打開,這樣會造成拉鏈機溢料。如果窯的投料量不及時減少,拉鏈機因負載過大增加瞬間溢料的頻次,滾輪支座與料斗焊接部位開焊而脫落.拉鏈機掉軌。
3)拉鏈機過載電流設置偏高,過載時沒有自動跳停,造成液力偶合器安全易熔塞芯熔化竄油。
2、解決措施
在拉鏈機角度無法變更的情況下,采取如下解決措施:
1)改進生料配料,提高人窯生料合格率,改善熟料的結(jié)粒狀況。首先對生料均化庫計量系統(tǒng)進行改造,針對稱重倉下料不暢的問題,專門增設一臺功率為18.5kW的D型離心風機;針對計量不夠精確的問題,專門購進一臺DLM型固體流量計以替代原調(diào)速皮帶秤;其次調(diào)整出磨生料三率值:KH由0.98±0.02改為0.99±0.02.SM由2.7±0.1改為2.8±0.1,IM由1.45±0.1改為1.4±0.1。
2)由于拉鏈機受到較大沖擊,為防止逆止器失效,經(jīng)與設計院協(xié)商將逆止器更換為大一個型號的,同時更換高低速尼龍棒。
3)電動機達到正常轉(zhuǎn)速,拉鏈機運行速度慢,沒有達到額定轉(zhuǎn)速,導致拉鏈機料斗內(nèi)物料增多超載,液力偶合器易熔塞熔化竄油。經(jīng)查,屬液力偶合器輸出功率不足所致。檢查發(fā)現(xiàn)液力偶合器滲油,造成充液量不足。補充工作油液至正常運行要求。
4)借助磁力線柱對變形的軌道重新進行校正,使兩條并列軌道的軌距偏差不大于t3mm(設計要求為+2mm,由于拉鏈機受損較重,可適當放寬),同一垂直截面上兩條并列軌道面高差不大于2mm。
5)由于正常運轉(zhuǎn)情況下,電流一般在90—120A,因此,將電動機過載電流設定為120A。拉鏈機過載跳停時,采取適合的減料措施,以防止出現(xiàn)掉軌事故。
6)在每套滾輪的支架上焊接筋板,增強支架強度,以防開焊。
7)在拉鏈機尾部增設巡榆通道,以方便巡檢。
3、日常維護及效果
1)經(jīng)常檢查電動機及減速器的運行聲音、溫度、電流和振動,如有異常變化應及時予以排除。
2)經(jīng)常檢查液力偶合器結(jié)合面、軸端是否有滲油現(xiàn)象,如有應及時更換密封圈。工作油液要按規(guī)定加入,充液量過多,運轉(zhuǎn)時會引起溫升,產(chǎn)生壓力使液力偶合器損壞、易熔塞噴油;充液量不足,會使軸承得不到充分的潤滑而縮短壽命,且使主機達不到額定轉(zhuǎn)速,仍會產(chǎn)生溫升使易熔塞噴油而導致拉鏈機停機。
3)要經(jīng)常檢查滾輪支架是否開焊。對于同一側(cè)連續(xù)兩個滾輪開焊要特別注意,必要時停窯處理。若發(fā)現(xiàn)個別滾輪支座輕微開焊,可在不停窯情況下處理,但時間不得超過10min,否則篦冷機篦下壓力過高,會導致篦床壓死而不得已停窯,造成被動。
通過一年來的運行,拉鏈機基本平穩(wěn),再沒有發(fā)生掉軌事故,從而確保了窯的連續(xù)穩(wěn)定運行。
相關輸送機產(chǎn)品:
1、皮帶輸送機
2、刮板輸送機