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生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

 

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1#、2#爐出渣系統(tǒng)改造的論述分析

發(fā)布時(shí)間:2013-04-30 11:21    來源:未知

   2004年至目前,尤其今年,矸石熱值下降,鍋爐燃料消耗量逐年增加,鍋爐溢流渣量和飛灰量增加,而且溢流渣比重大,造成灰水比例失調(diào),溢流渣從爐膛兩個(gè)溢流井落入灰溝后,沖灰水泵提供的壓力水根本沖不動(dòng)灰溝內(nèi)的溢流渣,導(dǎo)致溢流渣在灰溝內(nèi)沉積,造成室內(nèi)灰溝經(jīng)常發(fā)生堵塞,為了保證灰溝運(yùn)行正常,1# 或 2# 爐只能保持低負(fù)荷運(yùn)行,負(fù)荷控制在 80t/h 以下,有時(shí)最低負(fù)荷只能維持在 60t/h,甚至需要壓火處理灰溝堵塞的問題。
     富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。生物質(zhì)鍋爐
木屑生物質(zhì)顆粒燃料
1、1#和2#爐出渣系統(tǒng)改造原則和改造要求針對(duì)由于煤質(zhì)問題而影響發(fā)電的情況,通過考察、結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,確定了 1# 和 2# 爐出渣系統(tǒng)改造原則和改造要求:
1.1 將溢流渣全部回收,但原灰溝仍然利用。
1.2 溢流井位置不變,仍然利用。
1.3 運(yùn)輸灰渣的機(jī)動(dòng)車采用四輪拖拉機(jī)。車廂應(yīng)采取防高溫灰渣灼燒的保護(hù)措施。
1.4 如果回收干渣系統(tǒng)出現(xiàn)問題或不進(jìn)行回收,鍋爐溢流渣仍然落入溢流井下部的灰溝,被沖灰水打走。確保鍋爐連續(xù)運(yùn)行,從而不會(huì)因灰溝問題造成鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行、壓火或停爐。
2、根據(jù)改造原則和改造要求袁確立了改造方案
2.1 兩個(gè)溢流井框架不動(dòng),封閉鋼磚墻和5米位置碹磚全部拆除。
2.2 在兩個(gè)溢流井 3 米標(biāo)高位置,各設(shè)計(jì)安裝一個(gè)翻板門,為了防止翻板門門板磨損、高溫灼燒變形,門板內(nèi)部為空心,門板內(nèi)部通水冷卻,門板表面鋪焊耐磨焊條。通過調(diào)整翻板門方向來控制溢流渣進(jìn)入灰溝還是渣車。
2.3 翻板門上部增設(shè)一道托磚板,便于檢修翻板門時(shí),翻板門上部的鋼磚和碹磚都不需要拆除。
2.4 回收溢流渣的四輪拖拉機(jī)車箱采用耐熱鑄鐵加工,車箱支撐框架采用槽鋼制作,車箱和框架連接采用耐熱不銹鋼螺栓連接,車箱底部應(yīng)采用耐高溫巖棉做保溫,以保護(hù)四輪車箱底部的液壓系統(tǒng)和其它部件。
在翻板門位置設(shè)計(jì)安裝一個(gè)渣斗,渣斗出口正對(duì)四輪拖拉機(jī)車箱正中,渣斗出口中心距溢流井框架外邊緣 1200mm,渣斗加工材料采用鋼板制作。
3、改造后運(yùn)行過程中存在的問題改造方案確定以后,我廠對(duì) 1# 爐、2# 爐的出渣系統(tǒng)都進(jìn)行了改造,1# 爐出渣系統(tǒng)在 4 月份進(jìn)行了施工改造,2# 爐出渣系統(tǒng)在大修期間進(jìn)行了施工改造,經(jīng)過投運(yùn)以后,在運(yùn)行過程中,存在一些問題:
3.1 落渣斗由于被高溫灰渣灼燒,一方面,落渣斗入口直段變形扭曲,導(dǎo)致渣斗入口四周與磚墻接觸部位出現(xiàn)縫隙,熱渣從縫隙漏到地面燒損四輪拖拉機(jī)輪胎,而且漏渣量大以后,四輪車無法接渣,;另一方面,渣斗整體扭曲變形,局部燒漏,出現(xiàn)漏渣,使四輪車也無法接渣;這兩種情況都會(huì)導(dǎo)致鍋爐被迫壓火或停爐。
3.2 翻板門由于內(nèi)部結(jié)構(gòu)不太合理,冷卻水循環(huán)不好,對(duì)翻板門冷卻效果差,導(dǎo)致翻板門由于受高溫灰渣灼燒,變形鼓包漏水,造成停爐。
3.3 翻板門上部托磚板由于受高溫灰渣的沖刷、灼燒,損壞較嚴(yán)重,導(dǎo)致翻板門與溢流井磚墻接觸密封位置出現(xiàn)漏渣,翻板門開關(guān)不嚴(yán),四輪拖拉機(jī)無法回收干渣。
4、針對(duì)出渣系統(tǒng)改造后所出現(xiàn)的問題袁考慮了幾個(gè)解決問題的措施
4.1 從新對(duì)翻板門的內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,改善冷卻水的冷卻效果。
4.2 渣斗入口直段采用耐熱不銹鋼板加工制作,提高了耐高溫溢流渣灼燒能力。
4.3 渣斗內(nèi)部底面鑲襯耐火鋼磚,渣斗外部?jī)蓚?cè)面和上壁面,采用∮60*5 鋼管焊接水套,并接入冷卻水進(jìn)行冷卻,從而提高了渣斗的整體耐高溫溢流渣灼燒能力。
4.4 溢流井磚墻與渣斗入口交接部位采用耐火巖棉進(jìn)行密封,由于巖棉耐高溫、彈性好,磚墻與渣斗受熱后,不會(huì)出現(xiàn)縫隙造成漏渣。
4.5 托專板采用耐熱不銹鋼加工,增強(qiáng)了抗高溫灰渣的灼燒能力。通過采取上述措施,大大增強(qiáng)了渣斗、翻板門、托磚板的耐灼燒能力,延長(zhǎng)了渣斗和翻板門、托磚板的運(yùn)行周期,也避免了磚墻與渣斗入口交接部位出現(xiàn)漏渣,基本上解決了出渣系統(tǒng)改造所出現(xiàn)的問題。出渣系統(tǒng)的改造,從根本上解決了由于煤質(zhì)差造成灰溝堵塞而影響發(fā)電生產(chǎn)的問題。改造前,鍋爐負(fù)荷只能維持在 80t/h 以下,而改造后鍋爐負(fù)荷能達(dá)到 100t/h 以上,按年運(yùn)行 7000 小時(shí)算,年可多發(fā)電 2800 萬 kwh。年回收干渣 10 萬噸以上,按每噸灰渣售價(jià) 4 元計(jì)算,年可創(chuàng)效益 40 萬元以上。溢流渣回收以后,解決了沖灰水量不足的問題,減輕了除灰管路的磨損,延長(zhǎng)了除灰管路的運(yùn)行壽命,而且杜絕了由于灰水比例失調(diào)造成除灰管路堵塞的問題。

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