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500t油壓破碎機(jī)的改造實(shí)踐 木屑顆粒機(jī)|秸稈顆粒機(jī)|秸稈壓塊機(jī)|木屑制粒機(jī)|生物質(zhì)顆粒機(jī)|富通新能源 / 13-11-08

    在電解鋁用碳陽極生產(chǎn)廠中,500 t油壓破碎機(jī)是十分重要的設(shè)備,它是用來破碎不合格的生、熟陽極塊的。破碎機(jī)主要由擠壓裝置、液壓站及管路系統(tǒng)等三部分組成。其碎料程序是:
    當(dāng)起重機(jī)將需要破碎的碳塊送到擠壓裝置后,兩個側(cè)部油缸動作,帶動沖頭前進(jìn),同時(shí)打開充液閥,油箱的油便被吸入主油缸一柱塞缸的后腔;當(dāng)沖頭觸及碳塊后,油壓開始上升,當(dāng)壓力達(dá)到壓力繼電器設(shè)定值時(shí),側(cè)部油缸停止前進(jìn),延時(shí)后自動關(guān)閉充液閥并接通高壓油,由主油缸加壓前進(jìn);當(dāng)油壓達(dá)到設(shè)定值后,保壓一段時(shí)間,使碳塊充分破碎,同時(shí)油壓開始下降;當(dāng)壓力低于設(shè)定值時(shí),側(cè)部油缸開始帶動沖頭后退,并自動打開充液閥,主缸內(nèi)的油流回油箱;當(dāng)沖頭碰到限位開關(guān)后,側(cè)部油缸停止后退;延時(shí)后,松料油缸自動前進(jìn),將破碎后的料推回?cái)D壓室中央。此時(shí)細(xì)料經(jīng)格篩漏下,大塊料仍留在篩上;當(dāng)料油缸碰到前部限位開關(guān)后,經(jīng)延時(shí)自動返回,直至碰到尾部限位開關(guān),使計(jì)數(shù)器動作一次;計(jì)數(shù)器發(fā)出信號,兩個側(cè)部油缸再次帶動沖頭前進(jìn),重復(fù)上述動作,一直到破碎完成。
1、存在的主要問題
    該設(shè)備自2002年投入生產(chǎn)以來,便陸續(xù)暴露出不少問題。其中部分問題經(jīng)整改已取得不錯的效果,如由于冬季環(huán)境溫度過低,液壓裝置啟動困難這一問題,通過在油箱底部增設(shè)電加熱器與溫控設(shè)備,已徹底解決。
    但始終困擾著生產(chǎn)的難題為:
    ①主油缸動作不暢,破碎效率低。其主要表現(xiàn)是:當(dāng)側(cè)部油缸動作,拖動主油缸前進(jìn)時(shí),主油缸移動遲緩,甚至出現(xiàn)斷續(xù)停頓狀況;同樣的情況也發(fā)生在側(cè)部油缸帶動沖頭后退過程中。經(jīng)多次實(shí)測,每塊的破碎時(shí)間高達(dá)12~15 min,破碎效率遠(yuǎn)小于系統(tǒng)的要求,造成大量廢塊積壓,影響到工藝配料。
    ②導(dǎo)軌磨損過快,嚴(yán)重時(shí)每月需更換一次。由此造成頻繁停機(jī),不僅使維修費(fèi)用和維修工作量大大增加,還使原本就緊張的破碎工作雪上加霜。
2、主要影響因素分析
2.1主油缸動作不暢,破碎效率低
    與側(cè)缸、沖頭和充液閥等部件組合在一起的主油缸是破碎機(jī)的主要做功件,其推動沖頭前進(jìn)的的動力是通過充液閥獲得的。充液閥的作用有二:一是當(dāng)側(cè)缸帶動沖頭快速前進(jìn)時(shí),活塞推動頂桿上移,由頂桿推開錐形閥芯,把充液閥打開,油箱里的油便通過A口及B口吸入主油缸內(nèi),起到快速充液,填補(bǔ)缸內(nèi)真空的作用;二是當(dāng)主油缸進(jìn)行擠壓破碎時(shí),活塞下移,閥芯下部被壓縮了的彈簧自動張開,拉動閥芯下降,并把充液口堵住。當(dāng)打開高壓油閥后,高壓油便由P口沿著閥芯周圍的空腔通過B口進(jìn)入主油缸,以提高主油缸的壓力進(jìn)行破碎工作。同樣,當(dāng)側(cè)缸快速返回時(shí),帶動主柱塞后退,主油缸內(nèi)大量的油也是通過充液閥的A口及B口回到油箱。其B口與主油缸連接,A口與油箱連接,P口與高壓管路連接。充液閥下端有一油缸腔,內(nèi)有控制活塞,低壓控制油通過C、D兩口推動活塞上下運(yùn)動,以達(dá)到開閉閥芯的目的。充液閥的結(jié)構(gòu)簡圖見圖1。
破碎機(jī)
    由上可知,該充液閥是一種卸載式液控單向閥,主油缸中液壓油的吸入、排出,都取決于控制活塞的位置。控制活塞要打開錐形閥芯,必須克服三方面的阻力:
    ①錐形閥芯上腔高壓油的壓力;
    ②彈簧的向下推力;
    ③活塞與控制油缸內(nèi)壁之間的摩擦力以及錐形閥芯下部導(dǎo)桿與導(dǎo)向套之間的摩擦力等。
    如果活塞對卸載閥和錐形閥芯的推力不夠大,會使閥芯無法打開或者打開不充分,從而影響主油缸的回退速度和前進(jìn)速度,嚴(yán)重時(shí)甚至使主油缸無法動作。充液閥的卸壓過程分兩步,首先控制活塞上移頂開卸載閥的閥芯,使主油路卸壓,然后再頂開錐形閥芯。這樣可減小控制壓力。由設(shè)備使用說明書可知,由P口進(jìn)入沖液閥的高壓油壓力高達(dá)16MPa,推動活塞的控制油壓力為7 MPa。經(jīng)觀察,兩者之差形成的推力不足以充分打開充液閥。從結(jié)構(gòu)上分析該閥,可以認(rèn)定活塞上的兩道Yx形密封產(chǎn)生的摩擦力不是很大,彈簧力也僅僅起到使錐形閥芯復(fù)位之作用。但是,導(dǎo)向套支撐環(huán)僅有一道,并且加工粗糙,與閥體的連接采用焊接方式,使閥芯的導(dǎo)向結(jié)構(gòu)定位精度不高;加之導(dǎo)向套設(shè)計(jì)單薄,剛性不足,充液閥的安裝方式又為臥式工作狀態(tài),使整個錐形閥芯呈懸臂結(jié)構(gòu),受力方式不合理,這勢必造成摩擦阻力加大。因此,可以認(rèn)為由于錐形閥芯背壓較大及導(dǎo)向部分設(shè)計(jì)不合理造成錐形閥芯開度不足。
2.2導(dǎo)軌磨損嚴(yán)重
    沖頭由沖頭架、齒板、導(dǎo)槽及壓條等組成。導(dǎo)槽與機(jī)架內(nèi)側(cè)的導(dǎo)軌相配合,導(dǎo)軌對沖頭起導(dǎo)向作用,使沖頭沿導(dǎo)軌前進(jìn)與后退。觀察導(dǎo)槽及導(dǎo)軌,可見導(dǎo)向面磨損嚴(yán)重。造成磨損嚴(yán)重的可能原因有:沖頭組件過重,與導(dǎo)軌摩擦力較大;安裝不合理,存在啃軌現(xiàn)象;導(dǎo)軌與導(dǎo)槽形成的摩擦副異常。經(jīng)分析圖紙,沖頭重量對磨損的影響并不突出,這在類似設(shè)備中可得到印證;通過觀察分析運(yùn)動軌跡,證明安裝是合乎要求的;進(jìn)一步研究圖紙察看現(xiàn)場,我們認(rèn)為癥結(jié)在機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)上。該導(dǎo)軌設(shè)計(jì)為開式,無任何防護(hù)措施,致使在破碎碳塊的過程中,大量的粉狀物料粘附于導(dǎo)軌面,惡化了摩擦面,同時(shí),設(shè)計(jì)中存在接觸面無潤滑這一缺陷,這樣,盡管導(dǎo)軌由耐磨合金制成,仍使其很快磨損。
3、改造方案
3.1改造回路
    鑒于充液閥存在導(dǎo)向套單薄,密封環(huán)加工精度不高等設(shè)計(jì)和制造缺陷,最初方案為更換充液閥,但由于技術(shù)的進(jìn)步,各生產(chǎn)廠家的充液閥都采用立式結(jié)構(gòu)。而現(xiàn)有系統(tǒng)是按臥式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的,現(xiàn)場已無足夠的空間位置,要想使用新型充液閥,必須對液壓站、管路系統(tǒng)等做相當(dāng)大的改造,所涉及的工作量大、費(fèi)用高、工期長。如果實(shí)施,將是得不償失的。在充分分析充液閥的結(jié)構(gòu)及液壓系統(tǒng)原理圖后,確定了保留原充液閥,只對控制回路進(jìn)行改造的方案。其主要內(nèi)容為:將控制充液閥活塞的低壓油路改為高壓油路,為保持恒壓補(bǔ)充泄漏,同時(shí)吸收液壓沖擊,在該油路上增加一個蓄能器及相應(yīng)的控制閥,改造后的控制原理圖(部分)見圖2。
破碎機(jī)
    說明:件1、2、3、4位新增元件;件1為疊加塊,件2為蓄能器用安全閥組,件3為蓄能器,件4為固定組件。改造后的控制油壓經(jīng)過試驗(yàn)后設(shè)定為11MPa,蓄能器的容量按照活塞的工作腔來設(shè)計(jì)。
3.2更換已磨損導(dǎo)軌
    沿導(dǎo)軌縱長方向每邊新加潤滑點(diǎn)8個,以改善導(dǎo)軌的潤滑條件。同時(shí)在兩端安裝刮板,以清潔導(dǎo)軌表面。同時(shí),修改維護(hù)規(guī)程,要求操作人員每班注油兩次,清理導(dǎo)軌及沖頭架內(nèi)的積灰一次。
4、實(shí)施效果
    自2003年冬改造完成之后,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,單塊破碎時(shí)間基本穩(wěn)定在7.5 min,超過了配料工藝要求的8.5 min/塊,導(dǎo)軌導(dǎo)向面未見明顯磨損,沖頭動作平穩(wěn),滿足了生產(chǎn)要求。

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