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300MW機(jī)組鍋爐灰渣泵出口調(diào)節(jié)門磨損分析 木屑顆粒機(jī)|秸稈顆粒機(jī)|秸稈壓塊機(jī)|木屑制粒機(jī)|生物質(zhì)顆粒機(jī)|富通新能源 / 14-01-23

    鐵嶺發(fā)電廠一期工程4臺(tái)300M W機(jī)組均為亞臨界一次中間再熱式自然循環(huán)汽包爐,運(yùn)行時(shí)鍋爐爐膛排渣量為總灰渣量的2%,細(xì)灰量為總灰渣量的75%,省煤器排灰量為總灰渣量的5%,灰水比(重量比)為1:1 1。除灰系統(tǒng)采用了水力泵壓式灰渣混除系統(tǒng),灰漿通過渣漿泵、灰漿泵及管路排至灰渣泵房內(nèi)的渣池內(nèi),最終通過灰渣泵和灰管路排送到距廠房2700m處的灰場。這種系統(tǒng)機(jī)械化程度較高,灰渣可迅速、連續(xù)可靠地排到儲(chǔ)灰渣場,另外在運(yùn)送過程中也不會(huì)產(chǎn)生灰渣飛揚(yáng)現(xiàn)象,但其灰渣泵及灰渣管易被腐蝕和磨損。從目前機(jī)組運(yùn)行的情況來看,尤其是鍋爐的灰渣出口調(diào)節(jié)門磨損問題越來越受到人們的關(guān)注,如3號(hào)爐在168h試運(yùn)期間,2號(hào)灰渣泵房內(nèi)的灰渣泵出口調(diào)節(jié)門運(yùn)行周期僅有4d,另外3臺(tái)機(jī)組也存在同樣的問題,嚴(yán)重時(shí)2d換一個(gè)調(diào)節(jié)門。
1、磨損的原因分析
    鐵嶺電廠灰渣泵房內(nèi)設(shè)有一灰渣漿池,用于集中并混合來自1、2號(hào)(或3、4號(hào))鍋爐房內(nèi)的渣漿及省煤器灰斗處、除塵器室內(nèi)、啟動(dòng)鍋爐來的灰渣漿、灰水澄清器排污水和污水泵排水等,另設(shè)有3臺(tái)250PN—I型的灰渣泵,其中1臺(tái)運(yùn)行,1臺(tái)備用,1臺(tái)檢修備用,每臺(tái)泵的流量為1040m 3/h。灰渣通過2條400的除灰管路排入灰場,2條管路一條運(yùn)行,一條備用。除灰的水源為循環(huán)水排污水、灰場回水和工業(yè)水,由2臺(tái)流量為800m 3/h的低壓水泵提供動(dòng)力能源,此外還增設(shè)了3臺(tái)流量為86m 3/h的沖渣泵Q臺(tái)運(yùn)行,1臺(tái)備用)作為補(bǔ)充。
    當(dāng)2臺(tái)機(jī)組均在280~300M W負(fù)荷下運(yùn)行時(shí),鍋爐燃煤量為185~195t/h,則排放總灰渣量為(煤的應(yīng)用基灰分為34%):1902.6t/h,富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
    因1臺(tái)灰渣泵流量為1040m 3/h,若要完成輸送上述灰水流量,則必須同時(shí)運(yùn)行2臺(tái)灰渣泵,通過調(diào)整灰渣泵出口調(diào)節(jié)門的開度來滿足運(yùn)行要求。從局部阻力角度分析,調(diào)節(jié)閥門的開度大小直接影響著流體對(duì)閥門的沖擊力見表1)。
    從以上數(shù)據(jù)可知泵出口調(diào)節(jié)門開度越小,其局部阻力系數(shù)越大,對(duì)其磨損越嚴(yán)重。由于灰渣泵出口調(diào)節(jié)門長期處于開啟狀態(tài)下運(yùn)行,勢必造成了其嚴(yán)重磨損。這也是灰渣泵出口門磨損的直接原因。
    另外,鐵嶺發(fā)電廠采用了固態(tài)排渣爐,燃用的是鐵嶺次煙煤,該煤種灰分較大,在運(yùn)行中特別容易結(jié)渣。由于燃燒工況的變化也將引起水冷壁結(jié)渣量的增加,致使排渣量隨之增加,這些都間接的引起灰渣泵出口調(diào)節(jié)門的磨損。
2、解決措施
    針對(duì)上述原因,提出以下解決措施:(1)在運(yùn)行中盡最大可能減少結(jié)渣,如采用合適的過量空氣系數(shù)、合理的風(fēng)粉配比、控制爐內(nèi)溫度等。(2)提高碎渣機(jī)的性能,以減少灰渣顆粒的直徑。(3)在灰渣泵上加裝液力偶合器,以調(diào)節(jié)泵的轉(zhuǎn)速,改變泵的出力。(4)對(duì)灰渣泵進(jìn)行改型,以適應(yīng)2臺(tái)灰渣泵運(yùn)行時(shí)流量減少的要求。方法之一就是車削葉輪外徑。在假設(shè)葉輪車削前后泵效率基本不變的情況下,根據(jù)車削定律:
    可算出車削后的葉輪外徑D 2a約為850m m原設(shè)計(jì)工況下,流量Q=1040m 3/ti,揚(yáng)程H =882.6kPa,葉輪直徑D-900m m,功率N=570kW,每臺(tái)泵在額定工況下所需流量Q a_ 951.3m  3/ti,由此可知D 2a約為850m m。
通過核算,總阻力損失為325.6kPa,小于787.5kPa。因此,灰渣泵葉輪改為直徑為850m m是可以滿足除灰要求的。
3、改造后的效果
    灰渣泵葉輪直徑在900m m時(shí),電機(jī)運(yùn)行電流為60A,當(dāng)葉輪直徑改為850m m后,電機(jī)運(yùn)行電流為42A,這樣一年可為電廠節(jié)省廠用電費(fèi)22.7萬元。
    葉輪直徑為900m m時(shí),為滿足泵量最小流量,每小時(shí)需補(bǔ)水300t,葉輪改造后,不再需要補(bǔ)水,因此1a可為電廠節(jié)省補(bǔ)水費(fèi)用為55萬元(每噸水按0.21元計(jì))。
    葉輪更換后可連續(xù)運(yùn)行50d,按此情況計(jì)算,1a可節(jié)省1 0臺(tái)以上的出口調(diào)節(jié)閥,若每臺(tái)調(diào)節(jié)閥按2.4萬元計(jì)算,每年可節(jié)省24萬元。
    綜上所述,葉輪改造后1a可節(jié)省100多萬元。
4、結(jié)論
    灰渣泵設(shè)計(jì)流量偏大,造成出口調(diào)節(jié)門開度減小,而開度越小,磨損越嚴(yán)重。
    當(dāng)灰渣泵葉輪直徑由900m m車削到850m m后,可解決泵出口調(diào)節(jié)門嚴(yán)重磨損問題,同時(shí)1d可節(jié)省約100多萬元。


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